混凝土错台整改措施

2024-09-12

混凝土错台整改措施(精选2篇)

1.混凝土错台整改措施 篇一

附件一 盾构施工中管片错台成因分析及防治措施

盾构法施工小曲率半径隧道时,掘进施工轴线控制较难,很容易造成盾构偏离轴线以及纠偏困难等问题,影响隧道施工速度及管片拼装及隧道结构质量。

在盾构施工中,盾构管片是盾构施工的主要装配构件,是隧道的最外层屏障,承担着抵抗土层压力、地下水压力以及一些特殊荷载的作用。盾构管片质量直接关系到隧道的整体质量和安全,影响隧道的防水性能及耐久性能。在盾构前100环施工中,遇到了隧道轴线偏移和管片错台等问题。此类问题会影响隧道走向、净空,还会引起管片破裂并破坏管片结构,从而给隧道的防水带来隐患。针对本区间小曲率转弯施工时出现的管片碎裂和错台现象,我单位就产生管片碎裂和错台原因进行了总结分析,并就避免管片破损碎裂和错台的应对措施进行了探讨研究。

1、工程概况

南京地铁四号线一期工程土建施工D4-TA15标出入段线盾构区间隧道结构采用预制装配式钢筋混凝土单层内衬,错缝拼装,环片内径 5.5米,管片厚度0.35米,宽1.2米,为“3+2+1”型(3块标准块、2块邻接块和1块封顶块),拼装时采用错缝拼装、弯曲螺栓连接。管片接缝采用三元乙丙橡胶+遇水膨胀橡胶复合式止水条止水。管片与地层之间的环形间隙采用水泥砂浆同步注浆回填。出入段线隧道出线769.866m、入线760.017m。全线最小平曲线半径为R=350m(国内通常认定R<500m的平曲线为小曲率),最大纵坡为-31.29‰,区间隧道顶部埋深在3.1~11m之间。本隧道主要穿越土层有:隧道顶部为①层松散填土、②-1b2、③-2b2可塑粉质黏土和③-1b1-2层可~硬塑粉质黏土,洞身主要穿越③-2b2可塑粉质黏土、②-3b2-3可~软塑粉质粘土夹粉土层和局部③-3b1-2可~硬塑粉质黏土中,洞底主要为③-2b2可塑粉质黏土、②-3b2-3可~软塑粉质粘土夹粉土层和局部③-3b1-2可~硬塑粉质黏土中。

2、施工与质量控制难点分析

2.1、小曲率半径转弯推进轴线控制较难,纠偏较难

本工程所采用的盾构机为德国海瑞克S-716土压平衡式盾构机,盾构机外径6450mm,管片拼装后平均盾尾间隙约为30mm,采用被动连接式铰接油缸拉伸控制转弯时盾尾间隙。盾构机本身为直线形刚体,不能与曲线完全拟合,曲线半径越小则纠偏量越大,纠偏灵敏度越低,轴线就比较难于控制;盾构机掘进时,总是在进行蛇行,难免出现姿态偏差;由于拐弯弧度大,需要左侧油缸和右侧油缸形成一个很大的推力差才能满足盾构机转弯的要求,致使左右两侧的油缸推力可调范围很小,从而可用于姿态调整的油缸推力调整量很小,所以加大了隧道轴线控制和纠偏的难。同时,转弯段盾构施工参数需要经过计算并结合地质条件、施工经验等因素综合考虑后方可确定。

2.2、管片在千斤顶推力水平分力作用下易产生垂直轴线位移

隧道管片衬砌轴线因推进水平分力而向圆曲线外侧(背向圆心一侧)偏移,如图1。在小半径曲线隧道中盾构机每掘进一环,由于管片端面与该处轴线产生夹角,在千斤顶的推力作用下产生一个水平分力,使管环脱出盾尾后,受到侧向分力的影响而向曲线外侧偏移。

图1 转弯处管片受千斤顶推力示意图

如图2所示,千斤顶开始推进时,管片受到来自盾构机的作用力有:A 点的接触力(因此时管片刚安装上, 虽然有作用力, 但较小);左、右部分钢丝刷的作用力及油脂压力, 由于盾尾间隙右部远大于左部, 所以左部钢丝刷作用力较大,此时测量盾尾间隙右侧应大于左侧。

随着盾构机掘进1 环完成,千斤顶开始回收,此时管片受到盾构机作用力为:C 点的接触力,此时由于管片抵御盾构机的偏离, 导致机壳对管片产生极大的作用力;由于右部盾尾间隙减小,管片此时脱出盾尾,这也是造成C点作用力的垂直于轴线的主要原因,此原因主要造成了管片环向错台。在小曲率转弯时错台外弧线向内,而内弧线向外错台。

2.3 管片之间易发生错台,管片易产生碎裂

管片存在一个水平方向的受力,不但会使整段隧道衬砌管片发生水平偏移,还会导致管片之间发生相对位移,形成错台。由于管片的特殊受力状态,管片与管片之间存在着斜向应力,使得前方管片内侧角和后方管片外侧角形成两个薄弱点,使得相当多的管片因此破裂。还有一个破裂原因就是因为相邻两环管片产生了相对位移,使得管片螺栓对其附近处的混凝土产生了剪切作用,使该处的混凝土开裂。如图4所示:

3、预防方案与应对措施

对于小曲率转弯的施工与质量控制难点,主要是从盾构机掘进参数、盾构千斤顶推力分配、管片选型、被动铰接的使用和螺栓复紧等施工措施方面来解决,特别是要采取同步注浆及时填充围岩空隙保证土体稳定的措施。下面对上述难点逐一进行分析并探讨:

3.1、小曲率半径隧道轴线与纠偏控制 3.1.1、盾构姿态控制

盾构机的姿态可通过左侧和右侧千斤顶推力的调整来控制,本工程对右转曲线的调整可采取的方式主要为通过左右侧推进油缸的推力差实现行程差从而实现转弯。这是盾构施工转弯的基本方法,在小曲率半径施工时应控制左右油缸推力差,一般以不超过40bar为限,过大的推力差会导致水平分力过大的管片错台,推力差过小则不能实现盾构机转弯。推进时应注意观察千斤顶撑靴的位置,使撑靴中心与管片环中线重合,减小千斤顶顶推垂直轴线的分力。3.1.2 纠偏控制

当出现姿态偏差超过20mm时必须进行及时纠偏,否则难以保证规范要求的轴线偏差50mm。通过调整区域油压来进行盾构纠偏时,上下与左右分别计算推力差,油压差应控制在50bar以内,油压具体数值要根据情况调整。纠偏应及时并且单环纠偏量不应大于10mm。

控制盾构姿态的主要目的为控制好盾尾间隙,通常若盾尾间隙差超过20mm则会出现不同程度的错台,当盾构姿态良好时管片在盾尾内拼装将更容易。3.1.3 转弯段起点前预先转弯

根据本工程地质情况和线路走向趋势,应使盾构机提前进入相应地预备姿态,使得盾构机掘进至转弯位置时已调整到预定的设计轴线上,无需在该点急转。由于缓和曲线与小半径曲线350 m的切线角θ存在较大差距,在切点处再进行转向,初始偏转量较大,这在盾构机使用被动铰接装置的情况下较为困难。故一般情况应提前5环就进行盾构机的预偏转,同时调整管片平面轴线与盾构机一致。

3.1.4 加强测量施工

因本工程转弯半径较小,通视长度仅有约40 m,测站间距离较小,盾构机后第一个测站距离也较近,应根据通视情况尽量减少个数。随盾构转弯及时进行跟进测量。本工程测量时主要控制盾构机的偏差,所以按照地铁盾构施工测量方法,要以控制盾构机的姿态和偏差值来控制隧道姿态和偏差。测量内容为:盾尾轴线和高程,并计算出与设计轴线偏差值,另外还包括管片坡度,管片与盾尾间隙实测数据等,盾尾间隙应每环测量。测量成果要用表格报盾构司机和项目部技术人员用于纠偏。3.2、管片选型拼装控制 3.2.1、管片选型

施工过程中要严格管片选型程序,以保证管片拼装质量。为满足小曲率转弯施工要求,本工程管片标准环宽1.2m,单环楔形量为37mm。管片选型应综合盾构姿态、预期盾构姿态、千斤顶行程、盾尾间隙等因素考虑。本工程每环封顶块可依需要偏离正上方正负22.5度的整数倍角度,但不宜大于90度。为充分利用管片楔形量,转弯时一般选用靠转弯半径内侧的点位进行拼装,这样可以平衡推进千斤顶行程与盾构姿态的矛盾,减少纠偏量。3.2.2、管片拼装

管片拼装前应清理盾尾杂物,确保管片与管片连接螺栓孔无杂物,管片与管片间软木衬垫传力无阻碍,管片与盾尾间无大块杂物。这是管片拼装操作的前提。拼装时应严格按照由下至上,左右交叉的顺序拼装,减少螺栓穿插难度,使管片均匀摆布,减少由于螺栓变形导致的管片错台、碎裂。成环时应检查管片间隙、管片错台情况,务必使管片错台量小于规范要求的环向6mm,径向5mm的要求。在此基础上当管片脱出盾尾时才有保证管片错台量满足成型要求的环向15mm,径向10mm的可能。3.3、被动铰接使用

海瑞克S-716盾构机采用被动铰接的形式调节盾尾姿态。在小曲率转弯施工时,务必要注意铰接油缸压力与各油缸伸缩量。本工程R=350m转弯铰接油缸行程差不宜大于40mm,最小伸缩量不宜低于10mm,最大伸缩量不宜大于60mm,油缸压力不宜大于80bar。3.4、螺栓复紧的控制

螺栓是管片与管片间连接的唯一配件,螺栓是否紧固到位直接影响管片脱出盾尾时的受力状态。本工程采用的达克罗六角螺栓弧线长度为518mm,管片螺栓孔净距464.6mm,垫片厚度8mm,螺帽厚度22mm,螺纹的螺距为2.8mm,管片间隙2mm,螺栓密封圈1mm。

518-464.6-8*2-22-2-1*2=11.4/2.8=4.07取整为4丝

经计算,螺栓露出螺帽长度理论值为11.4mm,故日常检查中以螺栓露出螺帽3-4丝为紧固标准,露出长度小于2丝的螺栓认为紧固不到位。

螺栓紧固程度与管片错台有直接联系。因此项目部要求所有管片螺栓必须用气动扳手上紧到300N•m,在千斤顶推进过程中和推进后应对最新安装的3环管片进行复紧,确保管片环脱出盾尾整体受力。4 结语

本工程在出线前R=350m小曲率转弯施工中总结经验,指导后续小曲率转弯半径施工,我们争取做到管片总体错台量大幅度下降,管片碎裂情况也较之前有所缓解,工程质量得到了大幅提高。

盾构法施工小曲率转弯隧道管片成型质量不仅仅是管片拼装质量的直接体现,也是施工测量、盾构掘进参数控制、工序过程管理的综合体现。我们必须牢牢把握住小曲率转弯施工的技术要点,管片错台与碎裂的质量问题就可以迎刃而解。

2.混凝土错台整改措施 篇二

致:定西陇中监理公司华城国际项目部

我项目部在10月24日地下车库T~X/8轴构造底板混凝土施工完毕后,发现在板面出现不规则细小裂缝,项目部组织现场施工人员进行现场分析,对裂缝的产生及以后的预防制定以下措施。

一、车库T~X/8轴构造底板裂缝产生原因:

1、混凝土入模时水灰比过大,混凝土浇筑后产生泌水现象。

2、沙石的含泥量不稳定,有时大有时小。

3、施工过程中有过振和漏振现象。

4、施工过程中抹面次数太少,抹面时间掌握不当。

5、在施工过程中局部钢筋被踩踏,导致钢筋保护层过大或过小而出现裂纹。

二.构造底板裂缝预防措施:

1、严格控制混凝土的水灰比;对进场的砂石料严格把关。

2、浇筑后若发现混凝土面有积水,及时清理出混凝土表面,以防发生泌水而产生裂缝。

3、在混凝土浇筑4~6小时内采用二次振捣,让塑性沉降裂缝和干缩裂缝及时得到愈合。二次振捣可以消除因塑性沉降而引起的内分层,阻断因泌水而留下的连贯通道,改善骨料界面结构,提高混凝土强度和抗渗透能力。

4、进行二次以上抹面,采用手扶抹压机,可以有效提高因泌水而消弱的混凝土表面强度,消除“被子”现象,使混凝土因水分蒸发而引起的塑性裂缝及时得到愈合

5、浇筑后对混凝土加强养护,出现负温时要采取保温措施。

6、混凝土板面成型后,用塑料薄膜覆盖,防止水分蒸发产生裂缝。

三、关于甲方及监理提出在混凝土中加抗裂外加剂问题解答:

现车库构造底板混凝土等级为C30S6,属于自防水混凝土,加入的外加剂有高效缓凝减水剂、防腐阻锈剂、膨胀剂。我项目部在实验室提出重新委托加抗裂外加剂配合比时,实验室专业人员讲,膨胀剂就具有抗裂作用,他们目前为止没有以上四种外加剂同时使用的先例,做不出以上四种外加剂同时使用时的化学变化分析结果,所以我项目部不敢私自加入抗裂剂,请甲方及监理研究决定。

针对这次构造底板混凝土裂缝的质量缺陷,项目部组织各施工人员及全体混凝土工在现场开会,再次给混凝土进行技术交底,要求今后浇注混凝土时,严格按照规范施工,混凝土塌落度不符合要求时,立即报值班施工员停止混凝土浇筑,等塌落度调整合适后再浇筑。振捣人员要认真操作,防止漏振和过振。严格掌握二次振捣和多次抹面的时间,浇筑混凝土时项目部派专人值班。要求混凝土班组向项目部书面保证,保证类似的质量问题不再出现。

甘肃中瀚建筑工程有限公司

华城国际住宅小区工程项目部

2011年10月30日

冬季施工方案

根据实际现场气温情况,为了加快施工进度,缩短工期,经甲方同意,决定提前进入施工阶段,故特采取冬季施工方案,以保证工程质量。

一、工程概况:

本楼建筑面积为为结构,按要求于2004年3月5日开始进行主体砌筑。

二、冬施准备:

由于气温早晚温差太大,如果采用在这一时间内进行施工,砖砌体砂浆会产生冻裂、吐缝而无法保证其后期强度,圈梁砼强度达不到稳定增长,为了保证不出现上述情况,特采取如下方案:

1、搅拌用水水箱,2m3左右,离地2.0m左右,下部距地0.4m处安置炭火使水温达到保证(50℃以下),购买储备煤炭。

2、买加厚塑料布3000m2、篷布1000m2备用。

3、砂浆、砼拌合料的适用外加剂(早强剂、防冻剂等),按水泥用量的2--3%计,其使用说明书、合格证必须齐全。4、15支温度计挂贴在操作实际施工区内。

5、围护区内设取暖炉4处,确保施工区周围温度在10左右,提高整体砌体表面温度。

6、施工用水管道采用钢管并进行保温处理。

7、根据气候情况,砌体四周周边生火保温,用废旧油桶1割2加工火炉20个,8、当温度差别太大时,应将砌体的砌筑现场整体进行围护来保护其砌体砂浆的强度均匀稳定的增强。

三、冬期施工措施

施工规范规定,冬季临近时,当连续5天日平均气温稳定低于摄氏5度,则砌体施工进入冬期砌体施工。

冬期砌体的实质是在自然负温环境中要创造各种可能的养护条件,使砌体的强度增长稳定并得到设计要求。

1、圈梁施工方法:首先清理施工部位内的杂物并对钢筋进行整形、支模完毕后,经验收符合要求并保温措施得到要求后再进行浇灌。

根据冬施要求,砼提高一级标号进行浇灌,因此采用素浆一道--C25砼浇灌,当温差不大小5℃时(搅拌水必须加温到50℃以上并加入水泥重3%的防冻剂和2%的早强剂),当温差大于5℃时,除采用上述措施外,还应再将原材料加温,即用钢板炒热粗细骨料--浇灌完毕抹面成型后,采取保护措施防止冻裂(用加厚塑料布和稻草帘覆盖),室温保证措施后附。

2、在各结构层平面砌体施工中:首先用塑料布将整体大面积进行围护,并用篷布在四周结构平面的上空间形成封闭顶篷,以保证各层结构平面内砌体均匀温度。

3、在施工现场,制作同期砂浆试块,并进行同条件养护,用来检测后期强度是否满足设计要求。详细计划如下:

(一)从3月5日以后开始施工的砌体均采用围护结构用以保证空间内部循环温度的办法,进行砌筑。

1、粘土砖停止提前浸水,防止热胀冷缩。

2、采用颗粒大的砂子和普硅水泥来降低水灰比,提高砌筑砂浆的标号,由M5..0变为M7.0。

3、在砌筑时,按计划进行砂浆拌合,不留置隔夜灰,应随时做到工完场清。

4、按规范要求砌筑完毕后,应进行墙面清理,灰缝内砂浆的饱和度大于80%,并不得游丁走缝,竖向灰缝垂直误差不超过1cm,水平灰缝误差不超过5mm,砌体的垂直度小于4mm,平整度小于5mm。

5、对必须留设的接槎部位,应尽快进行补砌,避免影响砌体的整体强度。

6、在砌体施工区,分点放置温度计,派专人察看温度,以便于随时加大生火范围,提高温度,保证质量。

7、对添加的外加剂应配比合理,严格执行施工规范和材料使用标准。

(二)当连续5天日平均气温稳定低于5度时进入简冬期施工:

1、砼圈梁及构造柱搅拌用水加热,温度35~60度时,第一盘砼搅拌前,先用热水预热搅拌机2分钟。

2、浇筑现场准备及振捣时间要求。

搅拌前,浇筑工具人员到位,模板内不得有杂物,不浇水,砼运到现场后15分钟内振捣完毕,砼入模温度不低于5度。

3、防冻剂

防冻剂宜选用硝酸钙(含加气、减水组分更好)掺量按使用说明书用量为3%,由定量容器加入,不得多加或少加。

4、砼保温养护

砼表面收抹完后,立即用塑料面覆盖,上铺稻草莲,上部再覆盖加厚塑料布一层,砼不得洒水养护,保持草莲干燥。

5、在砼圈梁施工区,分点放置温度计,派专人察看温度,以便于随时加大生火范围,提高温度,保证质量。

(三)当室外最低气温低于-10度时,砼施工停止。

值班人员时刻注意加煤和火势确保以浇灌砼的温度,并且防止息火和火灾事故的发生。(四)配合比比原施工配合比提高一个标号,坍落度控制在170㎜左右,骨料含泥量<2%,砂<3%来控制质量。

(五)梁及构造柱整体模板不拆除,其侧模板待强度增长到75%时,再进行拆除。

(六)砼的表面用塑料布架空10-20cm,进行保护,再平均温度5℃以下时,不得进行洒水养护。

(七)对砼梁、构造柱产生的表面泌水现象,引起表皮起皱,当气温回升稳定后,采取用钢丝刷凿掉表面脱落的浮皮,用1:2.5素浆满刮一遍的办法,进行处理。

(八)砌体的保温围护结构,待气温回升到正常温度或砌体强度达到75%后,拆除,开始进入第二段施工阶段。后附详细的材料及费用计划 1、42.5水泥:T*

价格=

2、钢筋:T*

价格=

3、防冻剂:T*

价格=

4、早强剂:T*

价格=

5、保温塑料布:m2*

价格=

6、覆盖草莲:块*

价格=

7、生火用油桶:*

价格=

8、生火用炭:T*

价格=

9、取暖用火炉:*

价格=

10、实施取暖、保温增加人工费用: *天班*

人*

/人=

11、其它费用:元。

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