2号机大修总结

2024-11-18

2号机大修总结(共2篇)

1.2号机大修总结 篇一

#1机组启动保养工作总结

一本值主要操作的情况介绍

2011年11月21日本值白班,主要操作如下: 1.给化学精处理再生用水供水;

2.押票#1炉密封风机1A、1B电机试转; 3.投主机、1A小机油净化; 4.对1A、1B除尘PC段送电;

5.配合传动主机ETS及两台小机METS保护; 6.联系热控强制逻辑闭锁的阀门,进行阀门传动。重点工作票情况

1.终结热机票,1A、1B循环泵出口液动蝶阀模块清洗,拆除安措。

2.押票#1炉磨煤机密封风系统增容改造、#1炉密封风机1A、1B电机更换、电缆敷设,拆除安措,对两台密封风机电机测绝缘送电试运,1A密封风机电机反转;试运结束,恢复安措,许可两张工作票。

2011年11月22日本值白班,主要操作如下:

1.联系热控强制除氧器放水允许开,除氧器、凝结水管路冲洗; 2.联系热控投入空预器火灾及停转报警,启动1A、1B空预器; 3.投EH油滤油机;

4.联系机务、热控处理循环水B流道出口电动门打不开缺陷,联系热控处理电泵再循环及1B凝泵出口电动门、再循环气动门漏气缺陷;

5.空预器冲洗水泵测绝缘送电,传动冲洗水电动门,两个电动门故障,联系机务及热控人员处理; 6.启动1A磨,1A、1B引送风机油站,1A、1B引风机轴冷风机;1A引风机轴冷风机出口换向挡板不严;

7.配合机务主油箱加临时滤油机; 8.主机油箱加热器测绝缘并投入;

9.联系热控强制逻辑闭锁的阀门,进行传动。重点工作票情况

1.布置安措,许可热机票5 01 更换#1机6瓦顶轴油管。2.延期热机票#1炉磨密封风系统增容改造。2011年11月22日本值中班,主要操作如下:

1.1A给煤机煤走空,停炉、停电泵、除氧器加热、空预器吹灰、引送风机、炉循泵,闷炉;

2.重新冲1A小机;

3.押回热机票#1机1B汽泵入口滤网放水管道法兰漏水,注水确认缺陷处理完毕,终结该票,准备1B汽泵冲转,投入盘车失败,联系处理完,充至800rpm暖机,45min冲至3050rpm; 4.停炉侧辅机油站;

5.1A、1B小机手动打闸,投入盘车,停运前置泵;

6.破坏真空,停主机、1A、1B小机轴封,隔离轴封供汽手动门; 7.停辅汽、启动炉、燃油泵。

二 影响工作进展的主要缺陷

1.1A小机油净化装置输入泵振动大,联系后,点检到场,重新投入1A小机油净化装置; 2.1A送风机油站油压异常,1B送风机油站蓄能器渗油,联系机务处理; 3.主机润滑油油质不合格; 4.主机油箱油加热器投入后,状态不对,填缺陷; 5.启动1A空预器,检查发现下轴承温度计坏。

6.循环水B流道出口电动门打不开,电泵再循环及1B凝泵出口电动门、再循环气动门漏气缺陷;

7.空预器冲洗水两个电动门故障,联系机务及热控人员处理; 8.冲1A小机调门全开,热控检查原因,后重新冲转正常; 9.投运1B小机盘车失败。

三 本值遇到的主要问题、处理情况、建议

1.润滑油油质不合格,投入加热器、滤油机,并增加滤油机进行滤油。建议在确定机组启动前,对所有油质进行化验,避免影响系统恢复进程;

2.1B小机盘车失败,这不是首次问题,在执行定期工作的时候也发生过,检修一直未处理好,若要开机带负荷遇到此类情况就被动了。

3.启机过程中人员操作多,闭式水及主机取样需运行人员陪同,建议生技部明确各个取样点,安排专人负责取样。

四本次启动的收获与经验借鉴

1.油枪油角阀不严,油漏进炉膛会炉膛外爆,锅炉MFT后,进行吹扫,隔离炉前油系统总门及各油枪、吹扫空气手门,防止油漏进炉膛; 2.发电机未充氢进行冲转,不妥。

五 其他需说明的问题

此次机组启动,没有发生异常,说明经过前期的调试,每个人的水平都上了一个新的台阶,另一方面也是因为有条不紊的操作。凡是遇到系统恢复、机组启动,一定要按部就班的进行,把握好方向和重点,在具体某项操作时做好危险点分析,大家齐出力,一定能保证机组的安全。

总结人:黄卫军

2011年11月25日星期五

#1机组启动保养工作总结

一、本值主要操作的情况介绍

2011年11月22日(中班),主要操作如下:

7.配合热工人员做主气门关闭时间试验(主气门551ms、中主门611ms)8.押票试运1A、1B密封风机 9.投入主机油净化装置

10.冲洗13m3、26m3疏水扩容器减温水管路、低旁三级减温水管路 11.联系热工处理电泵再循环管路电动门,恢复正常 12.试启电泵,30min后停运。重点工作票情况

3.终结热机票501:更换主机6瓦顶轴油管

4.许可热机工作票502:1号主机油净化装置更换滤网

5.终结热机工作票502:1号主机油净化装置更换滤网;恢复安措,投入运行 2011年11月23日(中班),主要操作如下: 10.投入主机盘车,转速55rpm 11.发电机充压缩空气至0.5MPa 12.启动炉点火 13.暖投辅汽系统

14.根据闭式水温度,投入开式水系统

15.炉水泵电机注水水质合格,对路水泵电机进行注水操作 16.暖投空预器吹灰管路、A磨暖风器、磨消防蒸汽管路 17.炉水泵测绝缘合格

18.投火检风机、烟温探针、火焰电视(一侧故障,联系热工处理)19.开式循环冲洗合格后,点动炉水泵,15min后启动路水泵 20.对轴加、给水泵密封水封筒注水 21.暖投主机轴封 22.投入A、C真空泵 23.启动A稀释风机

24.巡检发现1A引风机A轴冷风机就地倒转,切换运行后仍倒转,联系处理 25.启动1A引风机 26.脱硫声波吹灰器投入

27.启动1A送风机、1B引风机、1B送风机 28.启动1A定子冷却水泵 29.投空预吹灰 30.投炉前油 31.投AB层油枪

32.启动1A一次风机、1A密封风机 重点工作票情况

3.终结热机工作票494:1号炉磨煤机密封机系统增容改造 2011年11月25日(夜班),主要操作如下:

8.将电泵、1A磨、1A/B汽前泵、炉水泵、1A/B引风机、1A/B送风机、1A/B一次风机、1B凝泵、1A给煤机停电,拉至试验位 9.锅炉带压放水

10.凝汽器水位下降较快,将轴加走旁路后,水位基本稳定 11.就地巡检发现凝泵再循环管路焊口叱水,联系石工

二、影响工作进展的主要缺陷

1、循环水B流道出口电动门打不开,电泵再循环及1B凝泵出口电动门、再循环气动门漏气缺陷;

2、1A磨暖风器一次风入口挡板故障

3、一次风机油温报警异常

4、轴冷风机倒转

三、本值遇到的主要问题、处理情况、建议

4.一些缺陷开机之前仍未处理,已经消缺的反复出现问题;建议对缺陷及时统计、登缺,联系处理。

5.锅炉吹扫、燃油泄漏试验没有实做,直接强制;建议弄清问题

6.油配风风速低,后查原因为各角手动门未开;就地门状态指示模糊,建议加强标识 7.轴封系统无法投入,后查原因为真空闭锁;建议把DEH逻辑尽快下发,避免出现此类问题

8.锅炉带压放水时,手动门未开全,影响放水效果和阀门安全 9.顶轴油系统投入后跳闸;查明原因为热工做试验,建议制定相应的制度。

四、收获

3.每项操作之前做好危险点分析

4.按照操作票有条不紊的操作,涉及到暖管的操作,及早安排,避免影响后续的操作或匆忙投入后引起管道振动。

总结人:王亚平

二值启动保养总结

2011年11月23日,1号机组启动保养,经过统计,本次保养消耗淡水6000 吨、除盐水2650 吨、油100吨、煤285吨,除去厂用电外,总计费用约为 133.4万。

本次保养期间二值经历三个班次,分别为11月24日夜班,25、26日白班。二值主要操作为锅炉的升温升压以及停炉后的放水操作。24日接班时锅炉AB层大油枪投入,锅炉尚未启压。

1、主要操作:

24日接班后投入微油四支油枪,随后启动A磨,逐渐加大燃烧率并退AB层油枪,锅炉升温升压。分离器压力至0.2MPa,关各排空气门,开启汽机旁路,分离器出口温度至180℃时,将锅炉疏水切至循环水出口管道,并增加上水量,锅炉开始热态清洗。热态清洗合格后,疏水回收至凝汽器,锅炉继续升温升压。主汽压至3.5MPa时,汽机开始走步暖阀。至交班前锅炉参数如下:

过热蒸汽:4.5MPa/460℃,再热蒸汽:0.8MPa/440℃,高旁开度60%,低旁开度58%,给煤量32t/h。25、26日主要操作为停运辅机系统以及锅炉、汽机管道、系统放水。

2、启动过程中影响启动进程的主要缺陷:(1)给煤机堵煤。

(2)真空泵液位开关及补水电磁阀动作不正常,导致真空泵液位异常。(3)部分挡板、阀门卡涩,如A磨入口遮断阀。(4)微油油枪着火不良。

3、本次启动的收获与经验借鉴:

(1)启动磨煤机前了解原煤仓煤质状况,同时确认原煤仓疏松机确已送电并随时可用,以防原煤仓落煤管堵煤;另外确认相关部门人员就位,以备随时处理缺陷。

(2)微油点火后2号角及4号角频发火检无火,此种情况考虑投入AB层大油枪助燃并将微油模式切至正常模式。检查发现,微油回油手门开度略开,导致微油油压偏低,因此,微油点火投入前,确认微油油压满足要求。

(3)点火初期,旁路开度较小,蒸汽流量少导致主、再热蒸汽初期偏差较大,经调整后恢复正常。因此,随着燃烧率的增大,旁路应及时小幅度调整,并注意监视主、再热蒸汽温差。

4、建议:

(1)机组启动时,为预防堵煤,相关部门应提前安排专人待命。(2)对真空泵液位开关及补水电磁阀进行校验、检查。(3)标定好不需经常调整的阀门要上锁。

(4)停机后,出于节能方面的考虑,凝结水和循环水系统适时停运。2011年11月23日,1号机组启动保养,经过统计,本次保养消耗淡水6000 吨、除盐水2650 吨、油100吨、煤285吨,除去厂用电外,总计费用约为 133.4万。

1准备充分,预计22日点火,20日开始提前终结工作票,开关、保护传动,逻辑检查。及时发现解决缺陷。

主要步骤 23日

10:37投入循环水,13:09启动电泵。15:20锅炉小流量上水。22:35锅炉吹扫、点火,24日9:00参数达到额定冲转参数,汽机冲转至3000转定速。13:06汽轮机打闸,维持锅炉运行烧空煤仓,期间两台小机也冲转保养。24日17:15 1A煤仓烧空,锅炉手动MFT,锅炉闷炉。凝结水调节PH值9.7.25日2:00主汽压力降至1.5MPa。开始带压放水。本次是我们部门独立操作的第一次整体启动保养,这次启动保养过程比较顺利,这表明运行人员经过前期调试和培训,个人技能水平都有了长足的进步

由于缺陷影响启动时间 润滑油油质不合格,油位偏低 A磨煤机热风门卡涩

启动系统排水至循环水电动门故障 微油2.4号角火检异常

暴露的问题

1设备

循环水凝汽器入口蝶阀后法兰漏水,循环水压只能保持较低水平,若是机组启动带负荷,必定受影响。凝结水再循环调门后焊口开裂,幸亏运行人员发现及时,不至于扩大异常。

2.大修收获-16年大修总结稿件 篇二

今年的大修结束了,经过忙忙碌碌的10来天,我又收获了许多。

首先是眼高手低的问题,入厂9年多了,对全厂的仪表有了一些认识,平时得维护维修工作,还有前几年的大修也积累了一些经验。自以为可以独当一面了,认为可以顺利解决大修中的各种计划项目。可是,等大修真正开始以后才发现,自己不懂不会不了解的东西还真不少。比如一个流量计的型号差别,比如一个调节阀的整定初始化,比如一个电磁阀的安装方式。很多的例子让我浮躁自得的心情变的平静,更学得了一份谦虚敬畏之心。只有不断地学习,不断地动手劳动,才能认识不足,学得经验和知识。

其次是跟施工队伍的协调和监督监护工作。这次大修,我们罗列的维修项目和技改项目很多,时间是固定的大修时间,而且要除去前期清洗置换跟后期的调试时间。期间还有许多我们没有罗列到大修项目,但是每年都有的例行维护如盐水的电磁流量计清洗一类的工作。还有临时性的需要拆线拆气路的零散工作。施工队伍作业需要有专人监护,同时施工队伍人员也很紧张,在大修整个时间紧任务重的情况下,人员协调和分配着实让我头痛了一把。每天早上去抢人,然后大家各自去负责的项目监护。监护人的责任重大,虽然这次大修没有出现比较大的问题,但是一些接错线给后期调试带来小麻烦的问题给我们深刻的教训。

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