全厂停电事故预防措施

2024-07-24

全厂停电事故预防措施(通用7篇)

1.全厂停电事故预防措施 篇一

关于XXX发电公司

“10.25”全厂停电事故的情况通报

2005年10月25日13时52分,XXX发电公司发生一起因外委的XX电建项目部设备维护人员在消除缺陷时,误将交流电接入机组保护直流系统,造成运行中的三台机、500kV两台联络变压器全部跳闸、全厂停电的重大设备事故。现通报如下:

一、事故前的运行方式

全厂总有功 1639MW,#1机有功:544MW;#2机小修中;#3机停备;#4机有功:545MW;#5机有功:550 MW;托源一线、托源二线、托源三线运行;500kV双母线运行、500kV #1 联变、#2联变运行;500kV第一串、第二串、第三串、第四串、第五串全部正常方式运行。10月25日13时52分55秒开始#

1、#

4、#5机组相继跳闸,跳闸前运行机组和500kV系统无任何操作。事故时各开关动作情况:5011分位,5012分位,5013在合位,5021合位,5222分位,5023合位,5031、5032、5033 开关全部合位,5041、5042、5043开关全部分位,5051、5052、5053开关全部分位;5011、5012、5022、5023、5043有单相和两相重合现象。

二、事故经过

1、#1机组在13时52分发“500KVⅠBUS BRK OPEN”、“GEN BRK OPEN”软报警,机组甩负荷,转速上升;13时53分发电机跳闸、汽机跳闸、炉MFT。发变组A屏87G动作,发电机差动、过激磁报警,厂用电切换成功。

2、#4机组13时53 分,汽机跳闸、发电机跳闸、锅炉MFT动作。发跳闸油压低、定冷水流量低、失全部燃料.检查主变跳闸,起备变失电,快切装置闭锁未动作,6KV厂用电失电,各低压变压器高低压侧开关均未跳开,手动拉开.3、#5机组13时53分,负荷由547MW降至523MW后,14秒后升至596MW协调跳。给煤机跳闸失去燃料MFT动作。维持有功45MW,13时56分汽包水位高,汽轮发电机跳闸,厂用电失去,保安电源联启。

事故发生后,运行人员立即将#1锅炉点火维持厂用汽源;联系华北网调恢复#1联变,向#

4、#5机组供厂用电。

三、原因分析

事故发生后,公司有关领导和专业人员立即赶赴现场,迅速与连夜赶到的XX集团公司、华北电网公司、华北电科院的有关领导和专家组成了以公司总经理为组长、由华北电网公司、XX集团公司、华北电科院、XX公司有关人员参加的事故调查组,组织相关专业及托电公司人员进行事故排查、机组恢复等工作。调查组分为技术组、稳定组和安全组,各小组密切配合,同时开展工作。

稳定组指挥全厂精心操作,安全停下机组,及时处理附机缺陷,保证机组较快具备启动条件。经过事故调查技术组初步确定,事故原因和现场设备试验,确认主设备没有问题、机组可以运行后,经请示网调许可,#4机组于26日16时43分并网,#5机组于28日15时09分并网,#1机组于28日15时15分并网,至此事故跳闸机组全部恢复正常,该次事故没有造成任何主设备损坏。

技术组专家通过对机组跳闸的各开关动作状态及相关情况进行综合分析,初步推断为直流系统混入交流电所致。为此,安排在网控5052开关和5032开关进行验证试验。试验结果与事故状态的开关动作情况相一致。确定了交流串入直流系统是造成此次事故的直接(技术)原因(试验结果见附件)。

安全组对有可能引发此次事故的重点部位和重点区域认真分析、反复检查。从200余份工作票中抽出重点工作票40份。对现场作业人员进行了全面的登记普查,并对200余人进行了笔录工作。除此之外,还认真查看了全厂工业电视系统的录像资料,将怀疑点缩小到2号机组电子间、500KV升压站和NCS网控,电气系统缩小到上述区域能引起交直流误联的地方。对在上述区域和系统工作的人员进行了反复排查。在排查中,化学运行人员韦某反映,在事故前XX电建维护项目部的冯某,曾在综合给排水泵房的给排水PC段母联开关柜处进行过检查工作,经对冯某进行询问、口述和笔录、并经本人确认,冯某确实在此进行检查和工作。经过技术分析和现场模拟试验确认该次事故是由于此处交流电源进入直流回路造成三台机组跳闸。全厂化学系统综合给排水泵房的PC控制直流电源是由网控分两个支路分别供电,该泵房0.4kV PC设备使用直流电源的有3台高压消防泵、两段的进线开关以及母联开关。10月25日13点40分左右XX项目部一名工作人员(冯某)在运行人员的陪同下检查给排水泵房0.4kV PC段母联开关的指示灯不亮的缺陷,该母联开关背面端子排上面有3个电源端子排(带熔断器RT14-20),其排列顺序为直流正、交流电源(A)、直流负,由于指示灯不亮冯某怀疑是电源有问题并且不知道中间端子是交流,于是用万用表(直流电压档)测量三个端子中间的没有电(实际上此线为交流电,此方式测量不出电压),其它两个端子有电,冯某便简单认为缺陷与第二端子无电有关,便用外部短路线(此线在该处线把内悬浮,两端均未接地)将一端插接到第三端子上(直流负极),另一端插到第二端子上(交流A),以给第二端子供电,并问运行人员盘前指示灯是否点亮,结果还是不亮(实际上这时已经把交流电源同入网控的直流负极,造成上述各开关动作,#

1、#4机组同时跳闸,#5机组随后跳闸),冯某松开点接的第二端子时,由于线的弹性,该线头碰到第一端子(直流正极),造成直流短路引起弧光将端子排烧黑,冯某将端子排烧黑地方简单处理一下,准备继续检查,此时,化学运行人员听到有放电声音,并走近看到有弧光迹象,便立即要求冯某停止工作,如果进行处理必须办理工作票,此时化学运行人员接到有机组跳闸的信息,便会同维护人员共同回到化学控制室。以上事故经过和分析结果已经过专家组确认,现象、时间和结果等与故障现象吻合,当事人对工作过程完全认同并做笔录,至此“10.25”事故原因基本明了,详细事故调查经过以及试验方法、结论、暴露问题和具体防范措施待正式报告一并上报。事故原因基本明确后,XX公司已及时同XX维护项目部领导取得联系,讨论事故处理善后事宜。

四、事故暴露的主要问题:

1、作业人员在查看缺陷时,无票作业,凭主观想象,随意动手接线,是造成此次事故的直接原因。

2、直流系统设计不够完善。此接线端子的直流电源由500kV#1网控的直流电源供给,网控直流接引到外围设备(多台机组、网控保护直流与外围附属设备共用一套直流系统),交直流端子交叉布置并紧挨在一起,存在事故隐患,使得直流系统的本质安全性差,抵御直流故障风险的能力薄弱。

3、作业人员在电气二次回路作业时,不拿端子布线图,对要处理的系统和回路不掌握,没有对作业的危险点进行分析,更没有相应的预控措施。

4、对外围工作的管理特别是工作票管理不严格,现场作业的安全监督不力,作业行为缺乏规范等问题是引发事故的间接原因。

五、应吸取的教训和采取的措施

此次事故充分暴露了我公司在外包工程管理、现场作业的安全监督及危险点分析预控工作中存在较大漏洞。公司要求,系统各单位要立刻行动,认真汲取事故教训,举一反三,做好以下工作,坚决杜绝类似事故重复发生。

1、立即在各生产、基建和前期项目单位,开展一次直流系统安全大检查活动,从设计、安装、运行、维护、检修等各个环节,逐项检查、认真分析、找出设计不合理的地方,安装不规范的地方、标志不全面的地方、图纸不正确的地方、管理不到位的地方,要全方位接受教训,立即整改,不留死角。

2、交直流电源在同一盘柜中必须保证安全距离,交流在上,直流在下,且有明显提示标志,避免交流串入直流。组织所有电气和热工人员包括外来维护人员、运行人员,认真学习交流串入直流回路造成保护动作的机理和危害的严重性,要大力宣传保证直流系统安全的重要性和严肃性。

3、加强直流系统图册管理,必须做到图纸正确、完整,厂、车间、班组要按档案管理的标准存档,有关作业人员要人手一册。

4、凡是在电气二次或热工、热控系统回路上的工作,必须使用图纸,严格照图工作,没有图纸严禁工作,违者要给予处分。

5、重申在热工和电气二次回路上工作,必须开工作票,做好危险点分析预防措施,在现场监护下工作。要制定测量、查线、倒换端子等二次系统工作的作业程序,逐项监护,防止出错。

6、加强检修电源的使用和管理。制定保护室、电子间、控制盘、保护柜等处接用临时工作电源的制度,严格管理,任何施工用电一律从试验电源插座取用,工作票上要注明电源取自何处。

7、检查各级直流保险实际数值的正确性,真正做到逐级依次向下,防止越级熔断,扩大事故。

8、公司要继续将每一机组掉闸的所有细节分析清楚,找出设备存在的问题,认真加以改进,防止重复发生问题。

9、各单位要针对XX这起事故,加强对直流系统的管理,落实直流系统的负责人及责任制。对网控等主机保护直流接到外围设备的情况进行排查,发现问题要安排整改。

10、针对此次事故,进一步完善保厂用电措施。

新建项目公司要加强对设备外委单位的管理,要明确二次设备和系统的职责划分,按照系统的重要性和整体性界定管理和维护职责,不允许外单位维护电厂的电气二次、热控及保护直流系统。

2.全厂停电事故预防措施 篇二

关键词:发热,单芯电缆,感应磁场,敷设方式

1事故描述

2011年12月19日上午,某在建重油发电厂项目开始168h初次商业运行。机组正常运行至20日8:15:26,#1、#2、#33台发电机断路器同时跳闸,随后发现集控室外11kV电缆着火。检查发现11kV段#1段母线PT已经严重烧坏,其中该段母线电压互感器C相严重烧坏,B相开裂,PT小车三相熔断器烧毁,小车熔断器接触处连接铜牌有融化现象,#1主变A相电缆击穿,且电缆多处与电缆支架接触部分有电缆护套融化的现象,护套内电缆屏蔽层铜皮有过热变色现象(图1)。

经进一步检查,发现个别电缆支架温度最高达100多℃。个别电缆工作电流不平衡,电缆温度达80℃。

2事故原因分析

根据故障录波记录图像可知,本次事故由于#1主变A相一条电缆击穿,产生单相接地,#1、#2、#3发电机零序过流保护动作,跳开3台发电机。电缆接地后因11kV母线A相电压降低到500V,B、C相电压升高到线电压,B、C两相PT在承受线电压5min后出现匝间短路,从而发展到相间短路,在PT熔断器熔断时,熔断器发生爆裂,在PT小车处引发了三相短路,132kV线路及#4、#5、#6发电机因承受断路器的短路电流,相继跳开开关。

2.1事故主要原因

(1)电缆与支架发热导致电缆外护套损坏从而形成电缆击穿接地,是本次事故的起因。

(2)根据PT运行在不接地系统中,单相接地规程要求可以正常运行1~2h,而此次事故中仅运行5min就出现匝间短路,属于PT质量问题。为本次事故扩大的第一原因。

(3)熔断器在开断电流为10kA时出现爆炸,而技术要求最大开断电流为40kA,可以证明熔断器的电流开断能力不足。为本次事故扩大的第二原因。

2.2事故根本原因

为找出电缆及支架发热的根本原因,对可能造成发热的情况进行了排查和分析:

(1)电缆屏蔽层是否存在多点接地现象。经检查,电缆在主变侧不接地,在盘柜侧接地,属于单点接地。排除了因多点接地产生环流导致电缆发热的因素。

(2)电缆是否超负荷运行。经核算,ZRC-YJV(12/15kV)单芯电缆,敷设环境温度为45℃,同时根据现场的排放密度可算出主变低压侧回路11kV电缆(每相6根)校正后的允许载流量为3815A,高于主变低压侧回路工作电流(3528A)。因此排除电缆超负荷运行导致电缆发热的因素。

(3)电缆桥架是否形成闭合的铁磁回路。经检查,电缆支架采用E型设计。排除电缆桥架形成闭合磁路导致电缆桥架发热的因素。

排除以上可能造成电缆和支架发热的普遍因素,分析的重点就落在电缆的敷设方式上。本工程电缆敷设方式如图2所示,由于采用同相并列敷设于同一层的方式,将会产生磁场不均匀分布的现象。A1导体承受的复合磁场为A2、A3导体内电流产生的感应磁场的叠加。

任意载流导体在P处的磁感强度计算公式:

式中,为A2导体电流在A1导体上产生的感应磁场强度;Id2为A2导体电流的矢量值;为A1、A2导体中心距的矢量值。

如上可知A3导体电流在A1导体上产生的感应磁场强度:

那么A1导体上产生的叠加磁场强度:

由于A1与A3导体电流存在微小的差异,其对应的叠加磁场强度也相应存在微小差别。但由于A1导体电流在A2上的感应磁场与A3导体电流在A2上的感应磁场方向相反,叠加后将相互抵消一部分。导致A2导体的叠加磁场强度与A1、A3的相差甚远。根据磁阻效应,A2导体的阻抗小于A1、A3导体的阻抗。从而导致流过A2导体的电流远大于A1、A3,出现三相不平衡的状况。正因为个别电缆的大电流引起电缆发热严重。

电缆支架采用的是导磁的角铁,导体处在随时间变化的磁场中时,导体内的感生的电流导致能量损耗,该部分能量转化成热量,从而导致电缆支架发热非常严重。

综上所述,电缆的敷设方式不科学是导致电缆和支架发热的根本原因。

3整改方案

3.1电缆敷设方式的整改

根据上述磁场分布的推理公式,采用品字型敷设可以有效地将三相电流所产生的磁场相互抵消,以达到磁场平衡的效果。具体的敷设方式如图3所示。

3.2电压互感器及PT小车的整改

11kV盘柜厂家重新补供优质的电压互感器和PT小车,经过交接试验后重新安装。

3.3熔断器的整改

11kV盘柜厂家重新补供优质的熔断器,经检验合格后重新安装。

4整改效果及事故总结

经整改后,机组重新投入168h初次商业运行,满负荷时,电缆支架的最高温度为30℃,电缆最高运行温度为37.8℃,环境温度为28℃,符合电缆的运行温度要求。最终本厂6台机组顺利通过168h初次商业运行试验。

3.全厂停电预案 篇三

本预案适用于110KVA线路清扫、6000V母排检修,全厂或部分计划停电或意外断电。

接区调命令计划停电或线路清扫步骤:

1、总变(301)接区调命令后及时向调度室反馈需停电原因、时间节点,并向主管领导车间主任汇报。

2.、调度得到停电通知或指示以后向生产副总汇报,并电话通知各车间正副主任做好检修计划。意外断电要电话通知设备副总和总经理。

3、由生产副总(或调度长)确认必须停电后,向调度室下达停电指令。

4、调度室接指令后,按计划停电时间提前安排各工序停车。

5、通知电气提前检查DCS备用电源,保证蓄电池良好备用,应急电源线路畅通。临时电源提前半小时切换。

6、各工序停车后,停掉各运转设备,并由各车间大班长确认汇报调度室。

7、由调度室电话询问各岗位,确认具备停电要求时,向总变下达停电指令。

8、停电后各作业点需检修的尤其是运转设备或电机、变压器的必须按正常程序办理断电票、安全作业证。

9、向相关领导汇报停电及计划检修进度。

10、计划检修完毕总变接区调命令准备送电,总变通知调度计划送电时间。

11、调度通知各车间领导,岗位大班长,确认检修进度,检修完成后人员及时撤离现场。

12、调度确认具备送电条件,通知总变可以送电。

13、总变联系区调送电。

14、总变通知调度110KVA电已并网。

15、总变通知调度6000V电已并网。

16、总变通知调度各分变并网运行。

17、各检修设备或变压器、用电设备根据需要办理送电手续。

18、调度室通知各岗位做好开车准备。

19、按操作规程开车。

20、向相关领导汇报开车进度。

4.全厂停电事故预防措施 篇四

演练脚本

一.演练单位人员及场景说明

(一)演练参加单位及人员

本次演练单位及人员分别为:总经理、生产副总经理、总工程师、总经办、发电部、设备部、安环部、亿泰项目部、银能项目部、行政事务部、物资部。

(二)演练场景

场景:大风降雨强对流恶劣天气,5-6级风,恒县电厂602、604线路相继跳闸,导致发生全厂对外停电事故。

二.组织机构

(一)应急指挥组 组长:总经理

成员:生产副总经理、总工程师 职 责:

1.负责本应急预案的制定,并定期组织演练,监督检查各部门在本预案中履行职责情况。负责批准演练的启动与终止进行决策,对演练的组织、指挥、协调及各项工作的检查、指导。

2.根据事故报告立即按本预案规定的程序,组织各专业应急小组人员赶赴现场进行事故处理,组织现场抢救,使损失降到最低限。

3.根据设备、系统的变化及时组织对本方案的内容进行相应修改,并及时上报上级主管部门备案。

4.负责组织对演练效果进行评价,及时组织对演练方案进行修编、对暴露问题闭环整改;

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5.按照演练脚本要求,模拟可能发生的情况,采取相应的响应行动,处理突发事件。

(二)运行应急组 组长:当值值长 成员:当值机组人员 职责:

1.在事故发生后,保持冷静的头脑,保障安全停机,避免重大设备损坏事故,尽快恢复系统稳定运行。

2.在事故发生后,按照要求和规范,有效对母线、出线采取隔离措施,保障厂内站、线路安全,避免重大设备损坏事故,尽快恢复受电稳定运行。

3.事故处理期间,要求各岗位尽职尽责,根据情况对设备采取相应保护、隔离措施,对可能产生的不良影响提出事故处理方案。

(三)运行保障组 组长:发电部主任

成员:发电部副主任、发电部汽机、电气、锅炉专责 职责:

1.在事故发生后,第一时间赶到现场,对运行人员进行技术支持和指导,保障操作的规范性和安全性。

2.事故处理期间,监督预案的正确落实情况,对可能产生的不良影响提出技术方案。

(四)安全保卫组 组长:安环部主任

成员:安环部副主任、安环部各专业专责、消防保卫

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专责

职责:

1.发生事故后,维持现场秩序、现场警戒,划定警戒区域。

2.控制现场人员,无关人员不准出入现场。3.负责抢险现场安全隔离措施的检查,并督促相关部门执行到位。

4.组织实施事故恢复所必须采取的临时性措施。5.现场保卫处臵工作组负责事故现场治安警戒和治安管理,加强对重要物资和设备的保护,维持现场秩序

6.配备消防车2辆及以上,定期检查完好,确保随时能用

7.负责事故处理中防火,救火的组织实施工作。8.协助完成停电事故(发生原因、处理经过)调查报告的编写和上报工作。

(五)后勤、医疗保障组 组长:后勤负责人

成员:后勤主管、物资主管、医疗人员(或拨打120急救电话)

职责:

1.负责组织、协调医疗救护队伍实施医疗救治,并根据发电企业事故造成人员伤亡特点,组织落实专用药品和器材。医疗救护人员在接到相关部门指令后要迅速进入事故现场实施医疗救治。

2.负责组织抢修车辆,安排事故恢复所必须的生产车

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辆及提供救援人员食宿等后勤保障工作。负责人员的急救相关工作。

3.具备条件的至少配备1辆救护车,以保证医疗急救用。

4.在积极利用现有装备的基础上,根据应急工作需要,建立和完善救援装备数据库和调用制度,配备必要的应急救援装备。各应急指挥机构应掌握各专业的应急救援装备的储备情况,并保证救援装备始终处在随时可正常使用的状态。

5.提供事故处理相关的设备设施,确保事故处理物资的供应。

(六)通讯保障组 组长:设备部专业主任

成员:信息管理专责、网络安全专责 职责:

1.应定期对厂内通讯设备进行检查、维护,确保通信畅通,特别是要保证值长岗位与应急救援指挥机构和调度部门以及公司应急指挥办公室的的通讯畅通。

2.通讯保障应急处臵组应配备相当数量的应急通讯设备,如对讲机、通话机等,以保证在厂内通讯设备发生故障时应急。

3.提供生产调度通信保障包括固定电话、移动电话、载波通信、应急呼叫通信等,确保生产调度通信畅通。

(七)设备应急组 组长:设备部主任

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成员:设备部副主任、设备部汽机点检长、设备部锅炉点检长、设备部电气点检长、各对口点检员

职责:

按照专业分工尽快到达现场,进行故障处理。三.运行方式

1.2号机停备,1号机组运行,机组负荷550MW。2.220KV系统运行方式:恒大Ⅰ线602、恒杉线606、1号发变组出口开关610接220KVⅠ组母线运行,恒大Ⅱ线604、01号启备变650接220KVⅡ组母线运行。220KV线路稳控保护投入

3.运行机组柴油机均处于良好备用方式。外部环境:大风降雨强对流恶劣天气,5-6级风。四.演练内容

恒县电厂恒大Ⅰ线602,恒大Ⅱ线604同时跳闸,线路稳控保护动作,1号机组跳闸,造成全厂对外停电。全厂恒杉线606单线路供01号启备变带厂用电运行。该运行方式极其不稳定,恒杉线606如跳闸,全厂厂用电中断。

五.演练物资准备

1.绝缘鞋、绝缘手套、对讲机、强光手电、头灯、雨衣、安全带、安全帽、灭火器、防火服、正压呼吸器、警戒带、医药箱、救护车辆(具备条件的)等。

2.以上物资材料由参加演练组准备。六.总体演练要点

1.遵循“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,坚持防御和救援相结合的原则。统一领导、分工负责、加

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强联动、快速响应,要具备科学性、真实性,真正达到演练目的。

2.参加演练人员成员必须遵守演练全过程的各项规定和要求。

3.参加演练人员对所负责的设备参数、构造、特性、系统连接管路与线路要掌握清楚。

4.通过“全厂对外停电应急预案”演练,检验全厂对外停电事故应急指挥系统应急响应能力,提高全体员工事故情况的应急处理能力,同时检验“全厂对外停电应急预案”的实用性和可操作性。不断总结暴露出的问题和不足,按期完成整改,优化演练方案。

七.演练步骤

值长:报告总经理,我是运行值长XXX,《全厂对外停电应急预案》演练准备就绪,请指示。

总经理:我宣布,恒县电厂《全厂对外停电应急预案》演练开始。

场景1:恒县电厂双出线同时跳闸,主控室 场景交代:恒县电厂恒大Ⅰ线602,恒大Ⅱ线604同时跳闸,线路稳控保护动作,1号机组跳闸,造成全厂对外停电。全厂恒杉线606单线路供01号启备变带厂用电运行。该运行方式极其不稳定,恒杉线606如跳闸,全厂厂用电中断。

第一阶段 事故发生

1.运行人员向值长汇报:报告值长,我厂恒大Ⅰ线602,恒大Ⅱ线604相继跳闸,线路稳控保护动作切机,6 / 17

号机组跳闸。

值长:安排人员检查保护动作情况,记录报警光字,安排人员对变电站就地状况进行检查。

值长:破坏真空立即将机组安全停运。

2.值长向中调汇报:中调你好,我是恒县发电厂值长XXX,我厂恒大Ⅰ线602,恒大Ⅱ线604于XX时XX分相继跳闸,现我厂线路稳控保护动作切机,1号机组解列,保护动作情况及变电站就地情况正在检查中。

中调:请继续检查保护动作情况及你厂变电站运行情况,等待进一步命令。

3.值长向总经理汇报:报告龙总,我是值长XXX,我厂恒大Ⅰ线602,恒大Ⅱ线604于XX时XX分相继跳闸,线路稳控保护动作切机,1号机组解列,已经汇报调度,等待命令。

总经理:我厂恒大Ⅰ线602,恒大Ⅱ线604停运,已经满足我厂《全厂对外停电应急预案》启动条件,我宣布立即启动我厂《全厂对外停电应急预案》。

4.值长向安生部汇报

值长:汇报安生部,我厂正在进行全厂对外停电应急预案演练,演练内容为:我厂双出线均跳闸,发生全厂对外停电。

安生部:按照预案做好演练工作。5.值长向生产副总经理汇报

值长:汇报生产副总经理,我是值长XXX,我厂双出线均跳闸,发生全厂对外停电,已经汇报调度,总经理已

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经宣布启动《全厂对外停电应急预案》,正在进行紧急停机及相关操作。

生产副总经理:严格按照应急预案进行处理,保证机组安全停运,避免人身伤害、设备损坏,立即到达生产现场。

6.值长向总工程师汇报

值长:汇报总工程师,我是值长XXX,我厂双出线均跳闸,发生全厂对外停电,已经汇报调度,总经理已经宣布启动《全厂对外停电应急预案》,正在进行紧急停机及相关操作。

总工程师:按照应急预案进行处理,严格执行运行规程,保证机组安全停运,立即到达生产现场。

7.值长通知发电部主任

值长:汇报发电部主任,我厂双出线均跳闸,发生全厂对外停电,已经汇报调度,总经理已宣布启动我厂《全厂对外停电应急预案》,正在进行紧急停机处理操作,请主任通知到各应急小组。

发电部主任:按照预案做好相关工作,保证机组安全停运,立即到达现场。运行保障组各成员按照分工到达各现场。

发电部主任:总经理已经宣布启动《全厂对外停电应急预案》,请设备应急组,后勤、医疗保障组,安全保卫组立即到达现场进行处臵,到达现场后请向总经理报到。

设备部主任:我厂双出线均跳闸,发生全厂对外停电,总经理已经宣布启动《全厂对外停电应急预案》,请设备

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部各专业人员立即到达现场进行应急处理。

后勤负责人:我厂双出线均跳闸,发生全厂对外停电,总经理已经宣布启动《全厂对外停电应急预案》,请后勤应急组立即组织人力、物力,保证现场后勤、物资供应,做好进行现场紧急救护的准备。

安环部主任:我厂双出线均跳闸,发生全厂对外停电,总经理已经宣布启动《全厂对外停电应急预案》,请保安队、消防队立即到达现场,对现场进行隔离,做好扑灭火情的准备。

8.各应急保障小组到达现场向总经理汇报,做好应急处理准备。

发电部主任:汇报总经理,发电部保障组成员已到达现场,正在配合当值人员进行事故处理。

设备部主任:汇报总经理,设备部各专业人员已到达现场,做好应急处理准备,现通讯正常,通讯专业人员做好应急处理准备。

后勤负责人:汇报总经理,后勤人员已到达现场,人力、物资均已准备到位,做好应急处理准备,医疗救援组人员做好现场紧急救护的准备。

安环部主任:汇报总经理,保安队、消防队人员已到达现场,现场已隔离完毕,做好扑灭火情的准备。

总经理:请各小组按照预案要求,做好各方面工作,保证人员、设备安全。

9.运行人员向值长报告:报告值长,我厂出线差动保护、距离保护动作,故障点测距为XKM处,变电站就地检

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查无异常,现在已终止站内一切操作。

10.值长向中调汇报:报告中调,我厂出线差动保护、距离保护动作,故障点测距均在XKM处,变电站就地检查无异常。

中调:请等待命令。第二阶段 事故扩大

11.值长通知各机组:现在总经理已经宣布启动《全厂对外停电应急预案》,请按照预案规定进行事故处理。

12.单元长汇报值长:恒杉线606因线路保护动作已经跳闸。

13.运行人员汇报:报告值长,现在全厂机组全部停运,全厂对外厂用电中断。

14.值长:下令1号机组人员检查柴油机运行正常后,通过柴油发电机为保安段供电。

15.运行人员:汇报值长,保安电源切换正常,检查直流系统、UPS运行正常。

16.值长:报告中调,恒杉线606因线路保护动作已经跳闸,现全厂对外停电。请中调及时排除故障,尽快具备向我厂送电的条件。

17.中调:请按现场事故处理规程断开母线上所有开关,等待送电命令。

18.值长:

给运行人员下令:检查恒大Ⅰ线602开关断开,拉开6021刀闸;检查恒大Ⅱ线604开关断开,拉开6042刀闸;检查恒杉线606开关断开,拉开6061刀闸;检查1号发

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变组出口610开关断开,拉开6101刀闸; 断开01号启备变650开关,拉开6502刀闸,断开220KV母联600开关,操作完毕后向值长回令。

给机组长下令:断开01号启动变的低压侧开关。断开各段电源进线开关及各段负荷开关,复位跳闸设备,将所有快切装臵及自投手把退出,防止其误动。

第三阶段 事故恢复

19.值长汇报中调:现我厂母线侧所有开关均已断开,已腾空母线,具备送电条件。

20.中调:你厂出线故障已排除,你厂出线变电站侧开关已合入,可以通过你厂出线你厂侧开关向你厂母线充电。命令:第一步合上恒大Ⅰ线6021刀闸。第二步合上恒大Ⅰ线602开关向220 KVⅠ母线充电。第三步合上220KV母联600开关,220KVⅡ母线送电。

值长:复诵中调命令。中调:正确,执行。

21.值长命令运行人员:1)合上恒大Ⅰ线6021刀闸。2)合上恒大Ⅰ线602开关向220 KVⅠ母线充电。3)合上220KV母联600开关,220KVⅡ母线送电。

22.运行人员模拟操作如下:1)投入220KV母联600开关充电保护。2)退出恒大Ⅰ线602单相重合闸。向220KVⅠ、Ⅱ母线充电正常,汇报值长。

23.值长:报告中调,1)第一步合上恒大Ⅰ线6021刀闸。2)第二步合上恒大Ⅰ线602开关向220 KVⅠ母线充电正常。3)第三步合上220KV母联600开关,220KVⅡ

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母线送电。送电操作完毕。现220KVⅠ、Ⅱ母线带电正常。

调度:按照规程规定进行厂用电的恢复。24.值长:命令单元长,恢复01号启备变。25.值长询问单元长01号启备变是否恢复运行,得到已恢复的答复后:

值长下令各机组:恢复厂用电正常方式。恢复公用变、化水变、综合变、脱硫变、运煤变、锅炉变、汽机变、照明变、除尘除灰变、煤场变、灰库变、厂前区变、补充水泵房运行。

第四部分 预案关闭

26.值长报告中调:现我厂厂用电已经恢复正常,申请1号机组并网。

27.中调:同意1号机组并网。

28.值长命令各机组长:逐步进行机组点火、冲车,依次完成机组并网。

1号机组并网恢复运行,符合我厂对外停电应急行动的结束条件。

29.值长汇报总经理:报告总经理,我是值长XXX,1号机组已经并网,请指示。

总经理:我宣布:恒县发电厂《全厂对外停电应急预案》演练结束。

30.值长向安生部汇报

值长:汇报安生部,我厂全厂对外停电应急预案演练结束,预案已关闭。

安生部:做好预案演练的总结工作,找出不足之处及

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时改进。

场景2:发电厂出线同时跳闸,1号机组

场景交代:1号机组在发电厂出线全部跳闸后,1号机组解列,厂用电中断。

第一阶段 事故发生

1.值长命令1号机组长:检查机炉电大联锁正确动作:汽轮机跳闸、锅炉MFT。

第二阶段 事故扩大 2.跳闸后应急处理 命令1号机组长:

(1)立即启动大机直流油泵,小机直流油泵,空侧直流密封油泵(上述直流油泵均要实际启动),上述直流油泵如DCS上无法启动,应立即到就地控制箱处启动,注意监视直流母线电压。

(2)确认机组主汽门已关闭,各段抽汽逆止门已关闭,高排逆止门已关闭,大机转速已下降,为尽量缩短惰走时间,破坏机组真空。

(3)如氢压下降快,应打开机房窗户并停止一切动火作业。注意事故照明是否正常,否则手动操作,恢复事故照明。

命令主值甲:

(1)检查主开关、灭磁开关已跳闸,机组6KV厂用电、380V工作段厂用电失去,检查柴油机应联锁启动,否则立即手动启动柴油机向保安段及事故保安段供电。(柴油机要实际运行)。

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(2)待供电正常后,恢复直流充电机及UPS,启动交流油泵,停止直流油泵。

命令主值乙:

(1)灭火后确认全部制粉系统、一次风机和燃油速断阀均已保护跳闸,否则立即手动跳闸。确认过、再热汽减温水门联动关闭,否则手动关闭。关闭各风机风门挡板,锅炉封炉。

机组长回令:汇报值长,各直流设备已启动,汽轮机惰走正常,真空已破坏,氢压及事故照明正常。

主值甲回令:汇报值长,柴油机启动正常,各交流油泵已启动,相关直流设备已停运备用。

主值乙回令:汇报值长,锅炉MFT动作正常,各设备联动正常,锅炉已封炉。

3.值长给1号机组长下令:检查网控室直流系统运行正常。

1号机组长:检查网控室直流系统运行正常。4.后续处理 值长:

各岗位注意,如电动门、气动门动作情况,如不能动作,及时就地手动操作,并联系检修维护人员协助。

命令机组长:

(1)转子惰走期间及时调整密封油压,严密监视大机各瓦温度、润滑油压、润滑油温、汽机缸温。

(2)关闭凝汽器东、西侧循环水出入口门,关闭所有向凝汽器的排水,监视排汽缸温。

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(3)监视凝汽器、除氧器、高低加热器水位正常,必要时派人就地核对水位。

机组长回令:转子惰走期间各瓦温正常,排汽缸温,各加热器水位均正常。

命令主值甲:

(1)在DCS上复位机、炉侧各辅机电源开关,解除各辅机联锁,注意6kV母线低电压保护的动作情况。将6kV工作段上所带的各变压器高压侧开关全部切掉。

(2)检查脱硝系统保护动作正常,检查各喷枪尿素溶液电动门关闭,如电动门未关,则关闭手动门。手动关闭化学汽、水采样一道门。

命令主值乙:

(1)断开启备变高、低压侧开关。退出机组厂用电快切装臵出口压板、各变压器自投手把。将6KV厂用工作开关拉至“试验”位臵。

(2)如保安段电压正常,检查火检风机启动或手启;启动空预器辅助电机,如空预器辅助电机无法启动,将空预器主、辅电机电源开关停电后通知锅炉检修对空预器进行手动盘车。在空预器送电前,通知锅炉检修人员停止空预器手动盘车,人员撤离现场后方可送电启动。

命令副值:

(1)手动关闭轴封一档漏汽电动门,高压门杆漏汽手动门。关闭小机汽源管道疏水及其它热备用疏水。

(2)打开备用汽源站供轴封,真空到零关闭轴封进汽,关闭轴封减温水总门,关闭两台小机轴封进汽门;转

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速到零后待交流油泵及顶轴油泵开启后投入电动盘车。

(3)高、低加进汽、四抽供除氧器电动门没有联关时应手动摇关,四抽供辅汽电动门如开,也应关闭;关闭电、汽泵出口门。

主值甲回令:各辅机、6KV工作段上设备已复位,脱硝系统设备动作正常,采样门已关闭。

主值乙回令:启备变高低压侧开关已断开,快切压板、自投手把已退出,6KV工作电源开关已拉至“试验”位,火检风机已启动,空预器辅助电机已启动。

锅炉检修人员:炉检人员已在空预器现场做好准备,如空预器停转,与运行人员联系好后,可立即进行手动盘车。

副值回令:各相关阀门已就地关闭。备用汽源站已投入,真空到零后已关闭大、小机轴封进汽,转速到零后投入了盘车。高、低加进汽、四抽供除氧器、供辅汽电动门已关闭。电、汽泵出口门已关闭。

汽机检修人员:汽机检修人员已到达就地,如有不好操作的阀门,机检人员将配合进行就地操作。

第三阶段 事故恢复

在母线送电成功后,启备变恢复带电,逐步恢复设备 5.值长给机组长、主值、副值下令:

(1)合入启备变低压侧开关,依次合上6KV工作段、公用段备用电源开关,恢复6KV工作段、公用段母线供电。

(2)恢复机组各低压变供电为正常方式。

(3)启动工业泵恢复工业水系统。启动仪用空压机,16 / 17

恢复仪用气系统。

(4)启动凝结泵运行,投入低压缸喷水减温,凝汽器采取补排水换水降温,当排汽缸温度降至50℃以下时,启动一台循环泵运行。厂用电恢复后尽量避免两台机同时启电泵。

机组长回令:各低压变、各低压段带电正常,工业水、仪用气、凝结泵、循环泵系统恢复运行,正在逐步恢复其它设备。

第四部分 预案关闭

6.1号机组长:接值长令,1号机组点火、冲车,完成机组并网,1号机组等待命令。

7.1号机组长:接值长令,总经理已关闭恒县电厂全厂对外停电应急预案,本次《全厂对外停电演练》结束。

5.施工用电突发性停电事故处理措施 篇五

#X机施工用电突发性事故

停电处理措施

批准:

审核:

编制:

现场施工用电突发性事故停电处理措施

XX发电厂X期扩工程机组已开工,为了确保现场施工用电的稳定可靠和施工人员的人身安全,特制定以下措施:

一、突发性停电处理措施:

1.遇有因土建施工挖断电缆引起的突发性停电事故时,应立即切断电缆电源,并派专人在电缆故障处看护,防止触电事故发生;电缆电源切断后,派专人在电缆电源开关处监护,并用电笔或万用表检测电缆确认停电后方可接线,接线完毕检测电缆绝缘合格后,因先通知各施工单位后方可送电。

2.遇有箱式变电站突发性跳闸事故后,因先将箱式变电站内所有低压侧开关全部断开,用摇表检测每根电缆的对地及相间电阻值,找出故障电缆后可以将其它无关的低压侧负荷送电,送电前必须通知到各施工单位;故障电缆处理措施同第1条。

3.如因施工需要要求停电时,应提前通知各项目部和各分公司做好准备,施工完毕送电前同样应提前通知到位后方可送电。

二、预防及控制突发性停电事故措施:

1.遇有土方开挖和道路平整的作业时,应提前找项目部工程处办理土方开挖作业票,并找电气等相关专业确认地下有无电缆后方可施工,如确认地下有电缆应找电气专业监护人到现场监护施工。

2.施工现场的电缆应挖沟敷设并掩埋,并沿电缆敷设方向及路线设电缆标识牌,标识牌应设在醒目的位置。

3.在有重型车辆经过电缆埋设区域时,应先估测路面是否能承受住压力,如不能应在地面上铺设钢板等来加固路面以防止电缆受损。

4.现场施工变压器等区域应摆放有灭火器等消防器材,并放置在醒目的位置,同时悬挂“严禁烟火”的警示牌。

5.施工现场中如电缆需明敷时,应在电缆上方扣槽钢来进行防护,任何物体严禁直接放置在电缆上。

6.现场施工用电源盘柜的防护措施:

(1)现场施工人员施工中严禁碰撞周围的电源盘柜,以免造成短路事故发生。(2)在电源盘柜内进行切割、打磨、开孔、焊接等工作时,要设立挡板防止火花飞溅烧坏盘柜内线路及设备;

(4)在电源盘柜内接线的人员携带的工具应统一放置在工具袋内,剥下的线头统一收好,以免掉落在盘柜内部造成短路事故。

(5)在清扫电源盘柜和现场施工箱式变压器内卫生时,要防止灰尘进入造成污染,清扫完毕应将盘柜门关闭并上锁。

7.电气供电班应组织人员定期对现场施工用电缆和电源盘柜及施工用箱式变压器进行检查,一旦发现有隐患情况应立即整改并进行反馈。

8.此措施将和项目部成品防护奖罚条例挂钩,一旦发现有破坏施工用电设备的单位和个人,将根据项目部奖罚条例对其进行加倍考核。

山西电建四公司XX项目部

电气分公司

6.全厂停电事故预防措施 篇六

在煤矿生产中, 当发生电网大面积停电事故时, 如何规范煤矿电网大面积停电事故的应急管理和应急响应, 做好煤矿停电事故应急处置的组织协调, 编制有针对性的煤矿大面积停电事故应急预案, 保证停电事故发生时及时、迅速、有效地开展事故应急救援工作, 加强对大面积停电事故的控制, 及时采取有效措施, 控制和减小停电事故的影响, 提高处置突发停电事故的应变能力, 以防停电事故的进一步扩大, 最大限度的降低事故危害程度和减少停电时间, 保障人员安全和矿井安全, 在事故后尽快恢复正常的生产秩序, 是煤矿安全管理和机电管理的一项重要工作。

1 编制依据

依据《中华人民共和国安全生产法》、《煤矿安全规程》、《电业安全工作规程》、《电力调度运行规程》及《电气事故处理规程》有关规定, 编制煤矿大面积停电事故应急预案。

2 预案的适用范围

煤矿电网大面积停电事故, 是指全矿停电或某一区域停电后威及人员生命安全和矿井安全, 导致全矿停产或局部停产的安全事故。预案包括下列停电事故的应急救援工作。

1) 全矿停电, 威及人员生命安全和矿井安全;

2) 主通风机停电造成矿井通风中断;

3) 井下主排水泵停电造成淹井危险;

4) 综采工作面、掘进工作面或矿井原煤提升运输系统停电导致全矿停产或局部停产;

5) 锅炉系统停电, 供水中断, 导致发生锅炉缺水事故。

3 应急工作原则

1) 停电应急预案是针对停电可能造成人员伤亡、威及矿井安全, 导致煤矿停产, 具有突发性的停电事故;

2) 停电应急预案以努力保护人身安全为第一目的, 兼顾矿井安全, 尽量减少停电事故造成的损失和影响;

3) 停电应急预案是发生紧急停电情况时的处理程序和措施;

4) 停电应急预案是针对实际情况, 制定的安全技术措施, 具有现场可操作性;

5) 停电应急预案应符合国家法律法规的相关规定。

4 明确应急组织机构及职责

4.1 组织领导机构

成立煤矿停电事故应急组织机构:由煤矿主要负责人任组长、煤矿技术负责人和机电负责人任副组长、煤矿调度室人员和机电管理人员及机电技术人员为成员, 组成停电事故应急小组, 机构设在矿调度室。

4.2 分工及职责

为实现停电事故应急工作的统一指挥、分级负责、组织到位和责任落实, 尽快恢复正常供电, 明确分工及职责。

组长:停电事故应急工作的总负责, 全权负责停电安全应急工作。

副组长:协助组长抓好停电事故应急工作。

成员:在应急小组的统一领导下, 密切配合, 按照各自的工作范围和职责分工, 进行停电事故处置的抢修工作。

5 专项停电应急预案

5.1 全矿双回路同时停电应急预案

当发生矿井双回路全部停电事故时, 地面变电站 (所) 值班人员应立即报告矿调度室, 调度室应立即报告煤矿主要负责人和机电负责人。机电负责人和应急小组成员必须迅速赶赴现场查清停电原因, 地面变电站 (所) 值班人员及时与供电部门电力调度联系, 尽快弄清停电原因, 待采取安全措施排除故障后, 按操作规程进行送电, 注意观察继电保护情况和仪器仪表显示情况。先恢复主通风机和井下主排水水泵等Ⅰ类负荷供电, 再恢复其他生产系统供电和生活系统供电。

5.2 矿井单回路停电应急预案

当正在运行的供电回路受到雷电、刮风、下雨等外部因素或其他原因造成矿井停电事故时, 地面变电站 (所) 值班人员立即报告矿调度室, 调度室应立即报告煤矿主要负责人和机电负责人。机电负责人和应急小组成员必须迅速赶赴现场查清停电原因。地面变电站 (所) 值班人员及时与供电部门电力调度联系, 尽快查明事故原因, 倒换备用回路恢复供电。

5.3 矿井主通风机停电应急预案

主通风机因双回路停电停运时:主通风机值班人员应立即报告矿调度室, 调度室应立即报告煤矿主要负责人、技术负责人和机电负责人。机电负责人和应急小组成员必须迅速赶赴现场查清停电原因, 抓紧排除故障, 尽快恢复主通风机运转。当主通风机停运10min以上仍无法运行时, 应采取以下应急措施:1) 煤矿主要负责人 (或煤矿值班领导) 启动井下撤人警报系统, 及时通知井下人员停止工作, 电气设备全部停电, 所有人员全部撤出升井;2) 由主通风机司机负责打开风井防爆门, 采用自然通风。

当主通风机恢复供电, 运转正常后:在煤矿主要负责人、技术负责人的指挥下, 根据井下各地点瓦斯的检测情况, 采取排放瓦斯措施, 合理调整井下通风系统, 按《煤矿安全规程》规定, 依此送电, 恢复正常生产。

5.4 井下主排水泵停电应急预案

当井下主排水泵因双回路停电不能排水时:主水泵房工作人员, 必须坚守工作岗位, 不得擅离职守, 并及时向矿调度室汇报, 密切注意水仓水位情况, 作好来电前开泵的各项准备工作。矿调度室接到汇报后应立即通知煤矿主要负责人和机电负责人, 机电负责人必须迅速赶赴现场, 尽快查明事故原因。当主排水泵双回路同时出现故障时, 应集中力量抢修一路, 抓紧排除故障, 在最短时间内恢复主排水泵供电。

当水位上升较快又不能及时供电的情况下, 应采取以下应急措施:1) 尽可能将水泵房内电气设备垫高, 关闭水泵房与中央变电所之间的密闭门;2) 用砂袋在密闭门之间设置一道挡水墙, 防止水淹中央变电所造成事故扩大。

5.5 掘进工作面停电应急预案

掘进工作面局部通风机实现“三专两闭锁”和“双风机、双电源”自动切换的供电方式。当双电源全部停电时, 应采取以下应急措施:1) 因停电造成局部通风机停运时, 必须将人员全部撤至全风压进风流的巷道中, 并设置栅栏和警戒标示, 严禁人员进入无风巷道, 并及时向矿调度室汇报;2) 矿调度室接到汇报后应立即通知煤矿主要负责人、技术负责人和机电负责人, 由机电负责人组织进行抢修, 查明停电原因, 尽快恢复供电;3) 检修电气线路或电气设备时, 必须检查周围瓦斯浓度, 在瓦斯浓度低于1.0%时, 再用与电源电压相适应的验电笔验电, 检验无电后, 方可进行导体对地放电。

故障排除后恢复通风前, 必须制订排放瓦斯措施, 经矿技术负责人批准后, 由瓦斯检查员检查瓦斯浓度, 只有在局部通风机及其开关附近10m以内风流中的瓦斯浓度不超过0.5%时, 方可由指定人员开启局部通风机。

5.6 锅炉系统停电应急预案

锅炉是危险性较大的特种设备。锅炉系统停电, 导致锅炉供水中断, 发生锅炉缺水事故, 影响锅炉运行安全。当锅炉系统停电不能正常补水时, 锅炉施炉工、水质化验员, 必须坚守工作岗位, 不得擅离职守, 并及时向矿调度室汇报, 作好来电前的各项准备工作。矿调度室接到汇报后应立即汇报煤矿主要负责人和机电负责人, 机电负责人必须迅速赶赴现场, 尽快查明停电原因, 组织抢修排除故障, 在最短时间内恢复供电。在不能及时恢复供电的情况下, 应启动蒸汽往复泵, 依靠蒸汽压力实现锅炉补水, 以保证锅炉处于安全状态。当蒸汽往复泵不能正常工作时, 应紧急停炉, 采取以下应急措施:1) 关闭锅炉主汽阀, 停止送风、引风, 打开锅筒上安全阀释放蒸汽压力, 开启主炉门、灰门和烟风道闸门, 促使炉膛空气流通加速冷却;2) 用炉渣实施压火降温。

供电正常后, 启动锅炉补水水泵, 根据锅炉缺水程度, 向锅炉限流补水。当锅炉水位正常后, 启动锅炉运行。

6 结论

由于煤矿所处的地理位置和煤矿生产的特殊性, 决定了煤矿发生大面积停电事故是不可避免的。编制一套完整的、切合实际的、具有针对性的大面积停电事故应急预案, 并按照应急预案的内容要求进行培训、演练, 并在每次演练完成后, 认真总结、评审, 不断完善, 确保停电事故发生后能迅速反应、从容应对、正确处置, 保障人员安全和矿井安全, 将事故损失和事故影响降低到最低限度, 是煤矿安全应急管理中的一项重要工作。

摘要:通过煤矿大面积停电事故应急预案的编制, 达到在发生停电事故时, 能够及时、迅速、有效地开展事故救援的目的。保障人员安全和矿井安全, 有效地控制事故影响, 减小事故损失, 实现事故后尽快恢复正常的生产秩序。

关键词:煤矿,大面积停电,应急预案,编制

参考文献

[1]国家安全生产监督管理总局, 国家煤矿安全监察局.煤矿安全规程[M].北京:煤炭工业出版社, 2011.

[2]AQ/T9002—2006.生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则.

7.分析核电站全厂断电事故 篇七

分析核电站全厂断电事故

4.1.全厂断电事故过程中对反应堆各部件现象进行分析

全厂断电事故中,由于主泵失去轴封冷却水,主泵轴封处可能会出现泄漏。另一方面,根据相关研究分析,在事故进程的适当时刻对一回路实施减压措施可以有效推迟事故进程和缓解事故后果。在上文所述基本事故进展的基础上,就这两种因素对其的影响定性地分析了4种可能的工况:

1.堆冷却剂开始汽化时主泵轴密封处泄漏; 2.出现早期主泵轴封泄漏的全厂断电事故;

3.堆芯出口温度达650 ℃时稳压器卸压阀持续打开;

4.工况1基础上,堆芯出口温度达650 ℃时稳压器卸压阀持续打开。发生全厂断电事故时,由于辅助给水系统无法启动,二回路水逐渐被蒸干,随后一回路因热量无法带出而升温升压。当堆芯区域的冷却剂温度逐渐达到饱和温度,主泵轴封处出现泄漏。堆冷却剂通过主泵轴封破口和稳压器卸压阀从一回路系统喷出,引起堆芯冷却剂装量的减少。由于泄漏流量不大,因此堆芯压力仍会在稳压器卸压阀的设定压力变化范围维持一段时间。随后堆芯压力开始持续下降。冷却剂持续从主泵轴封破口流出,堆芯水位下降,堆芯逐渐裸露、升温,堆芯部件达到失效温度后会形成熔碴下落。堆芯压力逐渐降到安注箱开启压力,安注箱向堆芯注水,堆芯暂时得到冷却。但由于压力下降较慢,注水流量不大,而且有一部分通过主泵轴封破口直接流出,没有形成对堆芯的再淹没。随后压力壳内继续熔碴的形成和迁移的过程,逐渐熔穿压力容器下封头。下封头熔穿时,压力容器内压力值较低。

假设事故后10 m i n出现主泵轴封泄漏。之后由于此处的泄漏,冷却即自破口处流出,一回路压力持续下降,堆芯水位也迅速下降,很快堆芯就开始裸露。由于堆芯冷却状况的恶化,在衰变热的作用下堆芯部件的温度升高,达到失效温度后形成熔碴下落。主泵轴封处的泄漏也使压力容器内压力迅速降低,使安注箱能在事故进程中投入使用,和第一种工况一样,有一部分通过主泵轴封破口直接流出,没有形成对堆芯的再淹没,由于事故进程加快,最后下封头较其他工况最早熔穿。

全厂断电事故中,由于稳压器卸压阀不断的开启和关闭,一回路系统的冷却剂不断从卸压阀喷出,堆芯水位下降,堆芯逐渐开始裸露,裸露部分的堆芯仅依靠水蒸气冷却。但水蒸气不足以带出裸露部分堆芯的衰变热,这部分部件的温度持续升高,使流出堆芯的蒸汽温度升高。当流出堆芯的水蒸气温度达到650 ℃时,持续将稳压器卸压阀打开。之后,堆芯压力快速下降到安注箱注水压力,安注箱向堆芯注水。由于堆芯压力下降较快,安注箱注水速度很快,堆芯水位上升,形成了对堆芯的重新淹没。在这种情况下,能最大限度的延缓堆芯下封头的失效。

发生全厂断电后,主泵惰转,反应堆停堆,随后汽轮机脱扣,主给水关闭。由于反应堆停堆,稳压器压力在短时间内快速下降。然后由于主给水关闭,辅助给水完全失效,随着二次侧热阱的丧失,一回路压力也迅速上升到稳压器安全阀的开启整定值。整个事故进程中,由于高低压安注无法启动,导致通过稳压器安全阀排出的冷却剂无法得到补充,压力容器水位迅速下降。一段时间后,堆芯开始裸露,然后逐渐升温并开始熔化。压力容器下封头因受熔融物的加热发生蠕变失效。安全壳内的压力和温度大幅上升。

安注箱在压力容器失效后投人,对堆芯的冷却未起到作用。安注箱的水通过破损的压力容器下封头落入堆腔内,与高温熔融物接触后,产生大量的水蒸气;同时,高温熔融物与混凝土的相互作用后也会有氢气和一氧化碳等大量不凝结性气体产生。以上因素使安全壳内的压力不断上升(如下图所示),最终安全壳发生超压失效。在安全壳失效之前,安全壳内大量水蒸气的存在使安全壳环境惰性化,安全壳中氢气浓度始终处于远离爆燃或爆炸的区域,氢气风险较小。

表1 SBO始发的严重事故的主要事故进程

Table 1 M ain process of SBO introduced severe accident

表2 事故主要结果

Table 2 M ain results of accident 在严重事故进程中,操纵员将采取各种措施缓解事故,来维持放射性屏障的有效性。即使压力容器破损,但随着时间的推移,恢复AC电源,启动安全壳喷淋系统有可能继续保持安全壳的完整性。,恢复AC电源后,安全壳内的压力和温度会迅速地降低,且安全壳内蒸汽浓度减少的同时,相应也增加了氢气的浓度,这样就增加了氢气的风险。因此,在安全壳中需要采取相应的氢气控制措施并谨慎地实施安全壳喷淋,以预防和缓解氢气燃烧可能带来的风险。

本文通过分析全厂断电事故下安全壳的响应,以及AC电源恢复后对安全壳响应的影响,得出以下结论:

1)发生SBO事故后在无缓解措施投入的情况下,安全壳内环境条件的恶化将影响到安全壳的完整性,事故后期会发生安全壳的超压失效。在安全壳失效之前,由于安全壳内大量水蒸气的存在使安全壳环境惰性化,使得氢气风险较小。

2)在压力容器失效前恢复AC电源,由于辅助给水的投入使一回路的温度及压力下降,触发安注系统投入,注入的冷却剂有效的淹没和冷却堆芯,使压力容器有可能继续保持完整性,从而防止堆芯熔融物与混凝的反应,减少了对安全壳完整性的威胁。

3)压力容器失效后,AC电源的恢复将启动安全壳喷淋等专设安全设施,使安全壳内蒸汽的含量大幅减少,从而相应增加了氢气的浓度。因此,安全壳中需采取相应的氢气缓解措施,并谨慎地实施安全壳喷淋,以预防和缓解氢气燃烧可能带来的风险。

4.2 全厂断电事故中出现主泵轴封泄漏同时实施减压措施

实施减压措施前,事故进程与第一种工况相同。堆芯出口蒸汽温度达到650 ℃时,将稳压器卸压阀持续打开。堆芯压力快速下降。当压力至安注箱压力之下时,安注箱投入,安注水注入并重新淹没堆芯。但由于大量的安注水从主泵轴封破口处流出,很快堆芯又重新裸露。堆芯继续升温,堆芯部件形成熔碴并向下迁移,随后压力壳下封头熔穿。

从以上讨论可以得出以下结论:

(1)泵轴封破口事故可能伴随全厂断电事故发生,对全厂断电事故后果的影响随轴封破口出现的时间有所不同。事故后较早发生的主泵轴封破口使堆芯熔化的时间提前,但出现较晚的破口,推迟了压力容器下封头熔穿的时间。

(2)在特定时刻将稳压器卸压阀打开,会使堆芯压力快速下降,安注箱能有效的投入使用,从而可以有效推迟事故进程、缓解事故后果,推迟下封头失效时间。

(3)主泵轴封失效和人为打开稳压器的卸压阀,均可使堆芯压力降低,避免了高压熔堆和安全壳直接加热的发生。4.3 应急措施及建议

1991年西屋公司W O G(Westinghouse Owner’s Group)发展了可以普遍适用于西屋公司核电站的严重事故管理导则(SAMG)。在该导则中提出了事故处理的6项基本措施:(1)向蒸汽发生器注水以保护S G传热管,在堆芯冷却恢复以后为R C S提供热阱,洗刷从一次侧泄漏的放射性产物;

(2)实施R C S降压以保护S G传热管,提高RCS安注可能性,并防止熔融物高压喷射;

(3)向R C S注水以冷却堆芯,不管堆芯熔融物的位置(即不管熔融物是在压力容器内还是在压力容器外,向RCS注水都是有效的);

(4)向安全壳注水以防止压力容器失效,冷却泄漏到压力容器外的堆芯碎片,并防止堆芯混凝土反应;

(5)实施安全壳减压,减少裂变产物泄漏并防止安全壳失效;(6)减少安全壳内氢气浓度以防止氢气燃烧。

根据该导则,为评估核电厂应对全厂断电事故的能力并且能在事故发生后缓解其后果,有以下几方面的工作需要开展:

4.3.1 应急压空和1E级蓄电池有效工作时间论证

全厂断电情况下,一些属于安全系统功能的气动阀的正常操作用气就是由应急压空供给。例如稳压器卸压阀。而诸如卸压阀控制电源和安全参数仪表电源等是由1E级蓄电池供应。为了不影响在需要的时候执行一回路卸压等缓解措施,有必要对应急压空和1E级蓄电池容量进行分析。

(1)应急压空供应时间:在应急事故时(包括全厂性断电、主压缩空气站及全厂仪表压缩空气管网发生事故等),01号厂房内的主安全阀、动力卸压阀和稳压器喷雾调节阀等共六只阀门,由二台容量各为2.5 m3的贮气罐供给应急压缩空气,能持续供气5.2 h。实际上,稳压器安全阀气动装置已拆除,故卸压阀的可动作时间应大于5.2 h。

(2)1E级蓄电池容量:关于1E级蓄电池容量,《秦山核电厂最终安 全分析报告》这样描述:1)220 V蓄电池组的容量(2000A H)按在所指定的时间(1 h)内能承载的负载来选择(包括应急柴油机控制电源和事故照明等负载)。

2)2 4 V直流蓄电池的容量(200A H)按在所指定的时间(1 h)内能承受最大的负载来选择。

为了应付长期全厂失电(超过1 h),有必要对现有容量的蓄电池带载时间进行试验,以获取其真实的带载时间,为制定严重事故管理导则提供参考依据。如果验证结果时间太短(小于2h),就有必要增加蓄电池容量,以获取更长的带载时间,从而增强对全厂断电的应付能力。

4.3.2 评估应付全厂断电时限能力

在全厂断电事件发生后,为了实现核电厂纵深防御的设计要求,每个核电厂都必须具备一定的在没有交流电源的情况下依然能够排出余热和保持安全壳完整性的能力。通常核电厂的全厂断电应付能力来源于非能动的安全措施、自然循环的冷却、由蓄电池作为后备电源的动力设备等。这个时限能力是以小时数衡量的,具体数值取决于下列因素:厂内应急交流电源系统的冗余度;厂内应急交流电源的可靠度;预期的厂外电源的断电频度;恢复厂外电源需要的时间。通过专门的计算方法可以计算出我厂应付全厂断电的实际能力,如果其明显小于为了保证整体安全性目标而提出的最低时限,则需要采取变更改造等措施来加强我厂应付全厂断电的能力。

4.3.3 增设可替代交流(AAC)电源

AAC电源应该具有以下特点:(1)能够连接到厂内的交流电源系统,但正常运行情况下是保持断开的。这体现了替代交流电源的专一性,它是为全厂断电特别设置的。

(2)AAC电源与厂外交流电源或厂内应急电源发生共模故障的可能性应最小。这就要求在设计A A C电源时尽量保持与厂内应急交流电源最大多样性。

(3)全厂断电开始后A A C电源必须及时可用,并可按要求手动连接到所需的所有的安全母线上。

(4)AAC电源应有足够的容量,在使电厂进入和维持在安全停堆状态所要求的时间内,使应付全厂断电所必需的系统运行。显然增设A A C电源是增强核电厂应付全厂断电时限能力的行之有效的手段,也是提高其安全性和纵深防御能力的一个行之有效的措施。我们可以借鉴CNP1000项目中PSA分析结果,如下表所示。

表 AAC电源对电厂CDF的影响

Table The influence of AAC power supply on CDF

虽然对于不同电厂具体数据有所差异,但还是可以看出增设A A C电源对降低堆芯熔化概率的显著贡献。秦山核电厂现在已完成了建设A A C电源的可行性研究报告,等待批准实施。

4.3.4 安装非能动自催化氢气复合器 严重事故工况下,反应堆堆芯锆水反应和其他金属构件的氧化将会产生氢气。短时间内氢气的快速释放会造成安全壳内局部地区有很高的氢气浓度,在事故后期,若压力容器下封头失效,则熔融堆芯与混凝土底板的反应(M C C I)会在很长一段时间内连续不断地释放出氢气,这样安全壳内总的氢气浓度也会随之逐渐增长。安全壳内局部及整体氢气的积累可能会引发爆燃或爆炸现象,将会威胁到安全壳的完整性及设备的可用性。在S B O情况下,为了防止安全壳的失效,控制安全壳内的氢气体积浓度低于氢气爆燃的限值,有必要在安全壳内部合理布置相当数量非能动氢气复合器(PARs)。当然,使堆熔物快速冷却,减少堆熔物与冷却剂之间反应产生大量高温高压蒸汽,避免安全壳压力超过设计限值同样是非常重要的。

4.3.5 制定严重事故管理导则

根据法规要求,核电厂必须考虑严重事故管理,即防御性严重事故管理及缓解性严重事故管理。防御性严重事故管理措施(P A M)包括在我厂的应急操作规程(EOPs)里。需要指出,EOPs不仅包括应付设计基准事故,而且还包括应付超设计基准事故的早期阶段,即堆芯损伤发生之前的措施。堆芯损伤后EOPs不再合适,而需要与之分开的导则,就是严重事故管理导则(S A M G)。严重事故管理导则包括执行缓解性严重事故管理措施的所有指导。

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