陈四楼煤矿问询式安全检查(精选3篇)
1.陈四楼煤矿问询式安全检查 篇一
陈四楼煤矿安全准运证使用管理制度
为进一步加强机电、运输设备等物的不安全状态管理,提高设备本质安全运行程度,有效减少事故危险源,防止和控制安全生产事故,特制定本制度。
第一条矿对井下所有在用机电、运输设备及相关安全设施实行安全准运许
可制度。机电、运输设备或安全设施未取得“安全准运证”的,不得使用。
第二条安检科负责“安全准运证”的颁发和管理。机电科、安检科做好机电、运输设备、安全设施的日常监督管理。
第三条机电、运输设备、安全设施在运行前必须由使用单位提出使用申请,并提供设备名称、责任单位和使用地点。安检科收到申请后,牵头组织机电科、使用单位在2个工作日内共同验收并签字,合格后由安捡科发放“安全准运证”,并挂设在设备上方可运行。
第四条设备拆除、停用、搬迁至新地点或更换使用单位,原“安全准运证”无效,使用单位需重新申请。
第五条安检科、施工单位必须建立、健全设备“安全准运证”台帐,明确责任人员。
第六条施工单位取得“安全准运证”后,不得降低设备或设施安全使用标准,并应当加强日常检查维护。安检科、机电科必须加强日常监督检查,发现其达不到安全准运标准,不具备准运条件时,应当暂扣或者吊销其“安全准运证”,严禁运行。
第七条必须将“安全准运证”悬挂在显著位置,保证完好,保持表面清洁。
第八条违反本制度规定,未取得“安全准运证”、“安全准运证”管理不善丢失或“安全准运证”被暂扣、吊销的,不得使用该设备或设施,擅自使用者按三级事故论处,造成事故的要加重处理。
第九条各单位请将以上管理制度的意义以及相关的申请、吊销程序传达到每一位员工,并做好相关的记录、签字。
第十条 “安全准运证”适用于:架空乘人装置、耙矸机、绞车、胶带运输机、刮板运输机、多级泵等设备。
2.陈四楼煤矿问询式安全检查 篇二
21502工作面自2015年2月开始回采, 至2015年6月中旬推进到停采位置, 并具备回撤条件。该工作面位于十五采区, 北为21502工作面采空区, 南为-720 m回风斜巷、十五采区胶带下山和十五采区轨道下山及其保护煤柱, 西为21503工作面 (外) 采空区, 东为21501工作面采空区。工作面回撤通道长度约为175 m, 回撤通道坡度最大为6°, 轨道巷车场最大坡度为7°, 胶带巷最大坡度为16°。
1 主要实施内容
为提高综采回撤技术水平, 深化矿井综采工作面回撤工序技术改造, 陈四楼煤矿积极开展了综采工作面安全高效快速回撤关键技术研究。通过技术创新和新设备、新工艺、新技术应用研究等, 在陈四楼煤矿21502综采回撤工作面进行实践, 特别是对“收尾+回撤+装车”工艺关键技术进行了研究, 证实了其配套设计能够大幅度提高综采回撤工效, 最大限度减少了回撤作业人数, 综采回撤装备关键技术水平得到大幅度提升, 提高了回撤效率和安全系数, 各项经济技术指标得到了很大提高, 为煤矿安全高效回撤提供了技术保障。
2 综采安全高效回撤关键技术
2.1 收尾工艺:“锚杆+托盘+网片”关键技术
在综采回撤工作面双掩护回撤通道内, 按照工作面地质条件的差异, 采用“高强锚杆+木托盘+三层塑编网”进行支护 (图1) , 每根20 mm×2 200mm高强锚杆配规格为200 mm×200 mm×30 mm的木托盘、规格为150 mm×150 mm×8 mm的蝶形托盘使用, 要求每根锚杆使用两卷树脂锚固剂 (1卷MSCK2350和1卷MSM2350) 进行锚固使网片连网;顶锚距支架前梁头300 mm, 锚杆间排距均为700mm, 允许偏差±100 mm, 同时锚杆的预紧力矩不得小于250 N·m, 不得大于300 N·m;另外在回撤通道断层段, 提前备有塑编网及连网绳, 顶板较为破碎, 有漏矸现象进行适时补网, 以确保综采工作面回撤通道畅通[1,2,3,4]。
2.2 回撤工艺:“新型E型框架+风动绞车+风动葫芦”关键技术
(1) 在回撤液压支架时, 研制设计了新型煤矿液压支架拆除E型推移与磨架装置 (外形尺寸为3 600 mm×1 700 mm×270 mm) , 其主要由E型推移框架、磨架辅助接头、框架推移加固挡板、千斤顶2台、十字头连接孔、连接头、链环及插销等几部分组成 (图2) 。主要功能为:①实现掩护支架自移功能, 通过E型装置十字头 (孔径169 mm, 54 mm销轴连接) 与掩护支架相连, 使2台掩护支架相互配合, 由推移变成自移, 实现“交叉、迈步”自移功能, 同时安装2台千斤顶 (孔径880 mm, 柱体160mm) , 使其通过链条与掩护支架底座相连, 避免掩护支架前移时造成E型装置夹斜现象;②实现液压支架磨架功能, 通过E型装置前端十字头 (42 mm销轴连接) 与伸缩千斤顶及链条相连, 使其配合绞车辅助拖拉, 实现拆除液压支架磨架功能。
(2) 以井下压风为动力源, 配套投入使用了风动绞车和风动葫芦:①利用JQHS-20×40型风动绞车, 在回撤支架时, 风动绞车放绳钩头随回撤支架外出, 在拖拉钩头时, 风动绞车缠绳, 将回撤绞车钩头拖拉至工作面, 可避免人工搬运钩头, 降低了职工劳动强度;②利用QDH10-3/16型风动葫芦, 通过气动马达驱动变速箱, 经链轮架与起重链条的配合实现起吊、迁移功能, 以实现磨支架辅助调向功能, 当支架拉出到位后, 使支架调向90°后拖移至装车平台。
2.3 装车工艺:“液压起重机+装车平台”关键技术
(1) 研制设计了KYQ-3型液压起重机 (外形尺寸为3 500 mm×1 285 mm×1 200 mm) , 其主要由吊钩、伸缩臂 (2 100~2 700 mm) 、吊臂、起吊千斤顶、升降千斤顶、底座、旋转装置、操纵阀、推拉千斤顶及液压系统等几部分组成, 其起升高度1 900mm, 最大工作坡度10°, 最大摆角200°, 工作压力18MPa, 额定起重2.5 t;将其安装于回撤通道内, 与辅助绞车配合使用, 主要用于综采回撤工作面设备的整机及部件的回撤工序, 可完成综采工作面刮板机及转载机的机头、机尾、中部槽和电机、减速机的拆除及回撤工作[5,6,7]。
(2) 研制设计了新型液压支架多维度控制装车平台, 将其安装于回撤通道内, 其主要功能为:①实现“左右精准定位”装车功能。通过安装楔形平台 (外形尺寸为2 300 mm×1 510 mm×510 mm) , 使楔形平台卡具及插销与平板车连接, 可使液压支架利用楔形平台直接牵引至平板车上;另在平板车两侧各安装2套限位调整装置 (中心距485 mm, 最小控距1 290 mm) , 其限位调整装置由千斤顶、固定底座、传动机构、调节卡具等组成, 以实现回撤支架左右精准定位装车。②实现“前后精准定位”装车功能。在平板车前端安装1套调节装置, 其调节装置由60 mm销轴及50 mm销轴、30 mm钢板、闭锁装置等组成, 使调节装置与回撤支架及平板车相连, 通过前后伸缩液压支架千斤顶, 以实现液压支架前后精准定位装车[8,9]。
3 综合应用效果及评价
(1) 在安全效果上, 采用的“锚杆+网片”支护强度高, 一次成型, 保障回撤作业环境安全可靠;同时双掩护支架支护面积大及支护强度高, 避免了单体柱的大量使用, 提高了支护安全。另外, 回撤中部槽及液压支架时避免了绞车拖运环节, 增强起吊装车安全性能, 减少了支架拖运距离及起吊作业, 提高回撤支架的安全系数。
(2) 在工作效率上, 与传统的架棚、回棚工序相比, 掩护架通过E型推移框架实现快速迈步前移支护, 每次耗时可节省15 min;另外, 采用装车平台装车, 减少了拖运距离及起吊作业, 回撤1台支架耗时节省20 min, 整个工作面可提前3~5 d回撤结束。
(3) 在劳动强度上, 采用双掩护支架支护, 可避免单体柱的使用, 每个循环可减少人工回撤单体柱12根、Π型钢梁4根;同时采用液压起重机及装车平台装车, 减少了人工拖拉绞车钩头及摘挂钩次数, 降低了劳动强度。
(4) 在成本节约上, 以往抬棚支护每班需4人联合作业, 现只需2人即可完成, 加之回撤中部槽及液压支架时, 提高了回撤效率, 优化了劳动组织, 减少了10人/d, 缩短了3~4 d/工期;同时避免单体柱大量使用, 与传统工艺相比, 使用进回液管路循环利用, 工作面回撤完成可节省乳化液消耗1 500 kg左右, 大大减少了成本投入, 其节能效果非常显著。
4 结语
陈四楼煤矿综采工作面安全高效快速回撤关键技术, 特别是综采回撤工艺中的“锚杆+托盘+网片”收尾技术、“新型E型框架+风动绞车+风动葫芦”回撤技术、“液压起重机+装车平台”装车技术的成功应用, 为其他单位综采工作面回撤积累了宝贵的实践经验, 值得学习借鉴与推广应用。通过综采安全高效快速回撤关键技术的研究, 需深入结合煤矿综采工作面自身生产条件、地质状况、装备技术及环境变化情况, 因地制宜, 切实可行制订最佳实施技术方案, 有效促进综采工作面安全回撤。
参考文献
[1]张长友, 张豪.浅析中厚偏薄煤层高效智能集成装备技术研究与应用[J].煤矿机械, 2015 (2) :14-16.
[2]吕世明, 王君嵬.综采工作面安全优质快速回撤技术[J].煤炭技术, 2010 (4) :79-80.
[3]刘绍文.综采快速回撤技术研究[J].煤炭技术, 2009 (7) :99-100.
[4]张志生, 李振江.综采快速回撤技术方案[J].煤炭技术, 2007 (2) :59-60.
[5]韩先进, 闫书缘.谢桥煤矿大采高综采面回撤通道扩面与锚网索支护技术[J].煤炭工程, 2013 (2) :29-31.
[6]张飞, 朱发明, 崔英杰.综放工作面快速回撤关键技术的探讨与研究[J].煤矿安全, 2013 (2) :86-88.
[7]万清生.综采快速回撤技术[J].煤矿安全, 2007 (4) :41-42.
[8]唐小云.综采工作面快速回撤技术分析[J].中国煤炭工业, 2013 (3) :54-55.
3.陈四楼煤矿防治水评价体系 篇三
一、防治水评价机构
矿成立防治水评价体系领导小组:
组长:矿长
副组长:总工程师 机电副矿长
成员:开拓副矿长 掘进副矿长 安全副矿长 副总工程师 纪委书记 经营副矿长 矿长助理 防治水主任工程师 生产科科长
调度室主任 机电科科长 机电队队长 钻机队队长 供应科长
领导小维下设办公室,办公室主任为防治水主任工程师(兼)。防治水评价
体系成员具体名单见表l。
二、防治水评价体系的内容
防治水评价体系的内容包括防治水管理基础资料、采掘工作面地质说明书、采掘工作面探放水工程设计、防治水工程实施情况、防治水工程效果评价及水害预测评价及结论等。l、防治水基础资料
(1)采掘工作面地质及水文地质资料,包括工作面底板含水层的数量及厚度、工作面水压、周边是否有老空积水及可能发生的突水点、预计工作面的出水量等。(2)根据、月度生产计划编制的月度预报。(3)根据采掘生产进度编制的地质及水文地质预报。
2、采掘工作面她质说明书
聚掘地质说明书应包括文字及图件两项内容,文字内容包括:
(1)工作面地面及井下标高、井下位置及四邻采掘情况、工作面回采对地而设施的影响等工作面概况;(2)煤层赋存及煤质情况;(3)煤层顶底板情况;(4)地质构造情况;(5)水文地质情况;(6)影响采掘的瓦斯、煤尘、地温、地压等地质情况;(7)可能存在的问题及建议等。采掘地质说明书应包括的图件有地质综合柱状图、煤层底板等高线图、巷道剖面图等。
3、采掘工作面探放水工程设计
(1)明确设计目的(2)说明设计原则;(3)防治水工程设计的编制内容探放采空区积水工程:探放区的预计积水范围、积水量和水压,并规定探水线;巷道的布置、断面规格、支护形式、坡度和施工工序;说明钻孔的超前距:说明钻孔布置原则、个数、方向、倾角和孔径;提出符合《煤矿安全规程》和《煤矿防治水规定》(试行)的技术和安全措施。
底板注浆加固工程:分析工作面地质、水文地质情况;说明钻孔的超前距;说明钻孔布置原则、个数、方向、倾角和孔径;提出符合《煤矿安全规程》和《煤矿防治水规定》(试行)的技术和安全措施。
(4)设备选型
(5)钻孔施工管理及要求
(6)附必备图纸,包括防治水工程平面布置图、相应的地质或水文地质平剖面图。己回采的老空区、水窝等临时性工程,设计图纸上要详细标出。
4、防治水工程实施情况
(1)每个钻孔施工完毕后,钻机队要验收,由生产科进行抽套检验,合格后再施工其它钻孔。
(2)对底板加固工程钻孔进行总结,内容包括开孔日期、终孔日期、下套管长度及质量、出水深度、出水层位、出水量、水压、注浆量、封孔质量、施工过程中出现的故障等,对钻孔注浆质量进行分析评价,对施工的钻孔分段记录施工负责人和施工人员,并分钻场、工作面建立技术档案。
(3)列采掘工作面探放水工程实施情况进行总结。
(4)每个钻场结束后,钻机队在本单位验收的基础上编写钻场总结,对钻探进尺、注浆量、注浆质量和施工效率进行分析评价,由生产科对钻场进行验收,对工程质量达不到要求的钻场进行透孔或补钻,直到合格并对钻场总结进行签字后钻机方可搬家,对钻场未验收擅自搬家的,工程质量按不合格处理。
5、防治水工程效果评价
(1)每个工作面底板改造工程结束后,回采前必须进行瞬变电磁探测,根据探测结果和底板注浆工程质量,来评价底板改造工程的效果,给出结论性意见,确认是否有水害威胁,若有威胁则重新注浆改造,直到消除底板水害隐患,保证工作面安全回采。
(2)探放水工程结束后,要根据实际放水量与预计放水量进行比较,分析放水效果。并由专业人员到现场亲自鉴定后对防治水工程效果作出实际评价,给出结论性意见。
6、水害预测评价及结论
水害预测评价及相关要求见附件5《陈四楼煤矿水害预测评价实施办法》。
三、防治水评价体系的监督执行
1、防治水评价体系具体由生产科负责落实执行,调度室、机电科、安检科做好配合工作。
2、矿总工程师对防治水评价体系的执行情况负责。
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